化工裝置異常情況處理原則演示文稿_第1頁
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文檔簡介

化工裝置異常情況處理原則演示文稿當(dāng)前1頁,總共27頁。2023/3/52化工裝置異常情況處理原則當(dāng)前2頁,總共27頁?;ひ徊?009年HSE會議1概述安全穩(wěn)定是企業(yè)效益最大化的基本保證。安全穩(wěn)定是企業(yè)最大的節(jié)能降耗途徑。安全穩(wěn)定是減輕員工額外負(fù)擔(dān)的首要條件。

!作為企業(yè)的業(yè)務(wù)骨干,必須能夠合理地處理生產(chǎn)中的異常情況,確保裝置安全、平穩(wěn)的高效運(yùn)行。當(dāng)前3頁,總共27頁。化工一部2009年HSE會議1概述生產(chǎn)裝置異?,F(xiàn)象包括工藝的異常波動和外界的異常影響,工藝操作超出了正常的波動范圍就可視為異?,F(xiàn)象。其中工藝的異常波動主要是工藝操作和機(jī)械、電氣、儀表等方面的原因所致,如果對異常影響處理不當(dāng),將導(dǎo)致各類事故發(fā)生。而異常工藝波動如果不能準(zhǔn)確找出原因及時處理,也會演化為事故。生產(chǎn)過程中也常常會發(fā)生一些泄漏著火的事故,此類異常現(xiàn)象事先沒有任何征兆,危害性也較大。所以正確處理異常現(xiàn)象是預(yù)防事故發(fā)生的最有效、最基本的原則。當(dāng)前4頁,總共27頁。2生產(chǎn)裝置發(fā)生異常事故分類:現(xiàn)場發(fā)生著火事故

現(xiàn)場泄漏可燃介質(zhì)但未出現(xiàn)著火爆炸事故

生產(chǎn)過程的異常情況:

化工一部2009年HSE會議當(dāng)前5頁,總共27頁?;ひ徊?009年HSE會議3處理原則:3.1現(xiàn)場著火事故現(xiàn)場正確判斷。小火組織自救。(N2、蒸汽、消防器材等)大火第一時間報(bào)警。最佳救火方式---切斷物料。

當(dāng)前6頁,總共27頁。3.2現(xiàn)場泄漏但未發(fā)生著火事故判斷風(fēng)向。防止中毒,杜絕火花。氮?dú)?、蒸汽吹散,在線處理。切斷物料處理。隔離附近高溫、明火設(shè)備?;ひ徊?009年HSE會議當(dāng)前7頁,總共27頁。3.3生產(chǎn)中的異常情況處理3.3.1緊急連鎖事故:穩(wěn)定聯(lián)鎖后的狀態(tài),維持沒有停車的系統(tǒng)。確認(rèn)停車的設(shè)備是否真正停車。確認(rèn)停車原因。穩(wěn)步恢復(fù)生產(chǎn),切忌忙亂中開車?;ひ徊?009年HSE會議當(dāng)前8頁,總共27頁。系統(tǒng)波動(發(fā)生異常)的部位即將引發(fā)連鎖事故要爭分奪秒。第一時間到達(dá)事故現(xiàn)場。最簡捷的處理方法:“液位高了CBD,壓力高了放火炬”。禁忌快速向下游系統(tǒng)輸送物料。教訓(xùn):12.23事故。如果有把握,可以采取避開聯(lián)鎖的措施。如爐子SD1開關(guān)。化工一部2009年HSE會議當(dāng)前9頁,總共27頁。系統(tǒng)波動(發(fā)生異常)部位沒有連鎖容易引起麻痹大意,在處理上容易出現(xiàn)拖拉現(xiàn)象。如果耽誤了處理時間,異?,F(xiàn)象就有可能導(dǎo)致事故。12.23全線停車事故。雖無第二種情況緊迫,處理過程中應(yīng)結(jié)合第二種情況采用簡捷處理法進(jìn)行快速處理,盡可能做到發(fā)現(xiàn)早、判斷準(zhǔn)、處理及時果斷。要有較高的綜合處理能力?!案梢?、看二、想三”。處理過程中應(yīng)有全局觀念,切斷或排放某種物料應(yīng)考慮到對其他工序的影響,不能想當(dāng)然的液位高了就往下游輸送,造成下游出現(xiàn)操作異常引發(fā)停車事故。化工一部2009年HSE會議當(dāng)前10頁,總共27頁。3.3.4管線、閥門堵塞化工一部2009年HSE會議當(dāng)前11頁,總共27頁。塔分布器堵塞化工一部乙烯裝置的急冷油塔,是經(jīng)過改造的4段填料塔,在運(yùn)行近3年后,塔上部聚合產(chǎn)生的結(jié)垢在槽盤式分布器上累積,造成降液管堵塞,影響塔的汽液分布。

化工一部2009年HSE會議當(dāng)前12頁,總共27頁。塔分布器堵塞中質(zhì)油液位不能維持,塔釜急冷油液位有較大波動;汽油顏色變黑、汽油干點(diǎn)嚴(yán)重超標(biāo);全塔壓降大大超過設(shè)計(jì)值。急冷油塔壓降高的原因主要是中質(zhì)油段槽盤式分布器堵塞嚴(yán)重,壓差達(dá)3~6kPa(設(shè)計(jì)為0.5kPa)。造成這種狀況的原因是:槽盤式分布器上層填料中積累的結(jié)垢,在系統(tǒng)負(fù)荷劇烈波動時發(fā)生了脫落,堵塞了液相溢流孔,液體只能在分布器以上積累,增大了氣體的流通阻力,造成該部位液泛。化工一部2009年HSE會議當(dāng)前13頁,總共27頁。塔分布器堵塞化工一部2009年HSE會議中質(zhì)油段槽盤式分布器結(jié)構(gòu)示意圖(單位mm)

當(dāng)前14頁,總共27頁。塔分布器堵塞按照填料塔的設(shè)計(jì)要求,中質(zhì)油段槽盤式分布器適宜的噴淋密度為2~20m3/(m2h),推算最低的中質(zhì)油循環(huán)量不能低于100t/h。由于中質(zhì)油段槽盤式分布器堵塞嚴(yán)重,液相不能順暢落下并均勻分布,不得不減少中質(zhì)油循環(huán)量至100t/h左右,造成中質(zhì)油段液相負(fù)荷嚴(yán)重不足。因此,急冷油塔僅能維持85%左右的負(fù)荷下操作,限制了裂解爐的投料負(fù)荷。

化工一部2009年HSE會議當(dāng)前15頁,總共27頁。工藝調(diào)整控制裂解爐合適的水油比。降低出裂解爐油急冷器的裂解氣溫度。盡量加大QO循環(huán)量,加大塔釜取熱,降低油洗塔釜溫。控制合時輕質(zhì)燃料油采出,盡量不補(bǔ)調(diào)質(zhì)油。在塔操作允許的情況下,盡量加大中質(zhì)油循環(huán)量,并盡量降低中質(zhì)油冷卻后的溫度。根據(jù)情況停止或投用輕質(zhì)燃料油汽提塔MS加熱。適當(dāng)降低DS壓力,增加QO取熱。適當(dāng)提高裂解氣壓縮機(jī)一段吸入壓力。用汽液擾動方法對中質(zhì)油段進(jìn)行沖洗,同時增加中質(zhì)油循環(huán)過濾網(wǎng)清洗頻次,并增大過慮網(wǎng)目數(shù)。監(jiān)控各段填料層和分布器壓差變化情況,并確保數(shù)字準(zhǔn)確可靠,及時作出調(diào)整?;ひ徊?009年HSE會議當(dāng)前16頁,總共27頁。塔分布器堵塞添加阻聚分散劑(1)、塔上帶壓開孔,增加分布管(2)建立輕質(zhì)燃料油內(nèi)循環(huán),緩解上部積液化工一部2009年HSE會議當(dāng)前17頁,總共27頁。換熱器內(nèi)漏E1330為化工一部裂解氣壓縮機(jī)三段出口冷卻器,2008年1月22日,發(fā)現(xiàn)內(nèi)漏,該換熱器設(shè)計(jì)單臺運(yùn)行,工藝側(cè)進(jìn)出口均無閥門;停車檢修損失超過600萬元,考慮在線帶壓封堵;帶壓開孔排出泄漏氣,避免循環(huán)水爆炸危險(xiǎn);核算并聯(lián)換熱器的通過能力;化工一部2009年HSE會議當(dāng)前18頁,總共27頁。換熱器內(nèi)漏循環(huán)水管道帶壓開孔排出裂解氣

化工一部2009年HSE會議當(dāng)前19頁,總共27頁。帶壓封堵技術(shù)化工一部2009年HSE會議當(dāng)前20頁,總共27頁。換熱器內(nèi)漏化工一部2009年HSE會議當(dāng)前21頁,總共27頁。壓縮機(jī)振動化工一部裂解氣壓縮機(jī)采用法國DRESS-RAND公司技術(shù),型號為:4M7-5/2M9-7,機(jī)組振動監(jiān)測點(diǎn)30個?;ひ徊?009年HSE會議當(dāng)前22頁,總共27頁。壓縮機(jī)振動2003年10月裂解氣壓縮機(jī)組低壓缸南側(cè)徑向軸振動探頭WX/Y1356出現(xiàn)突發(fā)性振動,振動值逐漸增大,有時接近聯(lián)鎖值(軸振動報(bào)警值為48微米,聯(lián)鎖值為71微米)。

化工一部2009年HSE會議當(dāng)前23頁,總共27頁。壓縮機(jī)振動工藝參數(shù)正常,壓縮機(jī)吸入管線、缸體倒淋帶液超過200kg/h;壓縮機(jī)振動頻譜為0.1倍頻,為外界自激擾動引起

化工一部2009年HSE會議當(dāng)前24頁,總共27頁。壓縮機(jī)振動化工一部2009年HSE會議增加排液設(shè)施吸入管道帶壓開孔當(dāng)前25頁,總共27頁。工藝系統(tǒng)優(yōu)化修改聯(lián)鎖:由二取一改為二取二,聯(lián)鎖值71μ

m改為125μ

m優(yōu)化原料組成,減少汽油生成量;急冷系統(tǒng)操作優(yōu)化,減少進(jìn)入壓縮機(jī)汽油量;

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