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文檔簡介

2025年脫硫值班員(中級)考試題庫及答案一、選擇題(每題2分,共40分)1.石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)中,吸收塔漿液pH值最佳控制范圍是()。A.4.0-4.5B.5.2-5.8C.6.5-7.0D.7.5-8.0答案:B2.下列哪種情況會導(dǎo)致脫硫效率下降?()A.入口煙氣SO?濃度降低B.循環(huán)泵投運數(shù)量增加C.吸收塔漿液氯離子濃度超標D.氧化風(fēng)機出力增大答案:C3.脫硫系統(tǒng)中,石膏脫水效果差的主要原因可能是()。A.石膏旋流器底流壓力過高B.真空皮帶機濾布沖洗水流量不足C.吸收塔漿液密度低于1050kg/m3D.氧化空氣量過大答案:B4.漿液循環(huán)泵啟動前,需確認入口門(),出口門()。A.開啟;開啟B.開啟;關(guān)閉C.關(guān)閉;開啟D.關(guān)閉;關(guān)閉答案:B5.脫硫系統(tǒng)長期停運時,吸收塔漿液應(yīng)()。A.直接排空至事故漿液箱B.保持循環(huán)運行C.加酸中和后排放D.靜置不處理答案:A6.石灰石粉的主要成分是()。A.CaOB.Ca(OH)?C.CaCO?D.CaSO?答案:C7.脫硫系統(tǒng)中,氧化風(fēng)機的作用是()。A.提供O?將亞硫酸鈣氧化為硫酸鈣B.降低吸收塔內(nèi)溫度C.增加煙氣停留時間D.防止?jié){液沉淀答案:A8.當(dāng)脫硫塔入口煙溫超過180℃時,應(yīng)()。A.立即停運增壓風(fēng)機B.開啟事故噴淋降溫C.降低石灰石漿液供量D.增加循環(huán)泵運行數(shù)量答案:B9.石膏旋流器的主要作用是()。A.分離漿液中的大顆粒雜質(zhì)B.提高石膏漿液濃度C.降低漿液pH值D.減少氧化空氣消耗量答案:B10.脫硫系統(tǒng)電耗最大的設(shè)備是()。A.氧化風(fēng)機B.漿液循環(huán)泵C.石膏排出泵D.增壓風(fēng)機答案:B11.吸收塔漿液密度過高(>1280kg/m3)的危害是()。A.石膏脫水困難B.脫硫效率上升C.循環(huán)泵電流降低D.石灰石反應(yīng)速率加快答案:A12.脫硫系統(tǒng)啟動前,需確認工藝水箱水位()。A.低于1/3B.1/2-2/3C.滿水位D.無要求答案:B13.下列哪種情況會導(dǎo)致吸收塔液位異常升高?()A.石膏排出泵故障停運B.工藝水補水量減少C.煙氣含濕量降低D.循環(huán)泵出口門內(nèi)漏答案:A14.脫硫系統(tǒng)中,GGH(氣氣換熱器)的作用是()。A.提高凈煙氣溫度,減少煙囪腐蝕B.降低原煙氣溫度,提高脫硫效率C.增加煙氣流量D.過濾煙氣中的粉塵答案:A15.石灰石漿液制備系統(tǒng)中,球磨機出口漿液細度要求()通過250目篩。A.≥85%B.≥90%C.≥95%D.≥100%答案:C16.脫硫系統(tǒng)停運后,需對管道進行沖洗的目的是()。A.防止?jié){液沉淀堵塞管道B.降低設(shè)備溫度C.節(jié)約水資源D.提高下次啟動效率答案:A17.當(dāng)脫硫系統(tǒng)入口煙氣含塵量超過設(shè)計值(如>50mg/Nm3)時,可能導(dǎo)致()。A.吸收塔漿液中毒B.石膏品質(zhì)提高C.循環(huán)泵磨損減輕D.pH值自動升高答案:A18.脫硫系統(tǒng)正常運行時,吸收塔內(nèi)的主要反應(yīng)產(chǎn)物是()。A.CaSO?·1/2H?OB.CaCO?C.CaSO?·2H?OD.Ca(OH)?答案:C19.漿液循環(huán)泵軸承溫度高報警值通常設(shè)定為()。A.60℃B.70℃C.80℃D.90℃答案:C20.脫硫系統(tǒng)緊急停運的條件不包括()。A.吸收塔攪拌器全部停運B.增壓風(fēng)機跳閘C.石膏脫水系統(tǒng)故障D.工藝水泵全停答案:C二、判斷題(每題1分,共10分)1.脫硫系統(tǒng)運行中,吸收塔pH值越高,脫硫效率一定越高。()答案:×(pH過高會導(dǎo)致石灰石利用率下降,且可能加劇設(shè)備結(jié)垢)2.氧化風(fēng)機停運后,應(yīng)立即關(guān)閉出口門防止倒灌。()答案:×(需待風(fēng)機完全停止后再關(guān)出口門,避免憋壓)3.石膏排出泵的作用是將吸收塔內(nèi)合格石膏漿液輸送至脫水系統(tǒng)。()答案:√4.脫硫系統(tǒng)啟動時,應(yīng)先投運增壓風(fēng)機,再投運煙氣擋板門。()答案:×(應(yīng)先開啟煙氣擋板門,再啟動增壓風(fēng)機)5.吸收塔液位過低會導(dǎo)致循環(huán)泵入口吸入空氣,引起氣蝕。()答案:√6.石灰石漿液密度越高,脫硫反應(yīng)速率越快,因此應(yīng)盡量提高密度。()答案:×(密度過高會導(dǎo)致管道堵塞,且石灰石利用率下降)7.脫硫系統(tǒng)停運后,需對所有漿液管道進行水沖洗,直至排出清水。()答案:√8.當(dāng)GGH堵塞時,原煙氣側(cè)壓差會增大,凈煙氣溫度會降低。()答案:√9.脫硫系統(tǒng)的二氧化硫排放濃度應(yīng)控制在50mg/Nm3以下(基準氧含量6%)。()答案:√(符合現(xiàn)行環(huán)保標準)10.循環(huán)泵運行中,若出口壓力突然下降,可能是葉輪磨損或入口濾網(wǎng)堵塞。()答案:√三、簡答題(每題5分,共25分)1.簡述石灰石-石膏濕法脫硫的主要工藝流程。答案:原煙氣經(jīng)增壓風(fēng)機引入吸收塔,與循環(huán)噴淋的石灰石漿液逆流接觸,SO?被漿液吸收生成亞硫酸鈣;氧化風(fēng)機向吸收塔底部注入空氣,將亞硫酸鈣氧化為硫酸鈣;石膏漿液經(jīng)石膏排出泵送至旋流器和真空皮帶脫水機,最終生成含水量≤10%的石膏;凈煙氣經(jīng)GGH加熱后通過煙囪排放。2.吸收塔漿液氯離子濃度過高的危害及控制措施。答案:危害:加劇設(shè)備腐蝕(如攪拌器、管道、塔體);抑制石灰石溶解,降低脫硫效率;影響石膏品質(zhì)??刂拼胧憾ㄆ谂欧盼账U水至廢水處理系統(tǒng);控制工藝水氯離子含量;監(jiān)測脫硫廢水處理系統(tǒng)運行效果,確保廢水達標排放。3.漿液循環(huán)泵跳閘的處理步驟。答案:(1)確認跳閘泵的備用泵是否聯(lián)動啟動,若未聯(lián)動則手動啟動備用泵;(2)檢查跳閘泵的電氣參數(shù)(如電流、電壓)及機械故障(如軸承溫度、振動);(3)若所有循環(huán)泵跳閘,立即觸發(fā)脫硫系統(tǒng)緊急停運,關(guān)閉原煙氣擋板門,開啟旁路擋板門;(4)匯報值長,聯(lián)系檢修人員排查跳閘原因;(5)恢復(fù)后逐步投運循環(huán)泵,監(jiān)測吸收塔pH值、脫硫效率等參數(shù)。4.如何判斷石膏品質(zhì)是否合格?主要控制指標有哪些?答案:合格石膏需滿足:(1)含水量≤10%(通過真空皮帶機調(diào)整濾布轉(zhuǎn)速、真空度控制);(2)CaCO?含量≤3%(反映石灰石利用率);(3)亞硫酸鈣含量≤0.5%(氧化效果良好);(4)氯離子含量≤1000mg/kg(防止石膏制品腐蝕)。5.脫硫系統(tǒng)運行中,若發(fā)現(xiàn)凈煙氣SO?濃度突然升高,可能的原因及處理方法。答案:可能原因:(1)入口SO?濃度突然升高(如鍋爐燃煤硫分增加);(2)循環(huán)泵停運或出力下降(如葉輪磨損、入口門未全開);(3)石灰石漿液供量不足(如給料機故障、石灰石粉倉料位低);(4)吸收塔pH值過低(漿液反應(yīng)能力下降);(5)氧化空氣量不足(亞硫酸鈣未完全氧化,影響SO?吸收)。處理方法:(1)聯(lián)系鍋爐調(diào)整燃煤硫分或降低負荷;(2)檢查循環(huán)泵運行狀態(tài),投運備用泵;(3)增加石灰石漿液供量,檢查給料機、粉倉料位;(4)監(jiān)測pH值,必要時手動調(diào)整石灰石漿液流量;(5)檢查氧化風(fēng)機運行參數(shù),確??諝饬窟_標。四、計算題(每題7.5分,共15分)1.某脫硫系統(tǒng)入口煙氣量為100萬Nm3/h,入口SO?濃度為3000mg/Nm3,出口SO?濃度為50mg/Nm3,計算該系統(tǒng)的脫硫效率。答案:脫硫效率η=(入口濃度-出口濃度)/入口濃度×100%=(3000-50)/3000×100%≈98.33%2.已知吸收塔內(nèi)漿液pH值為5.5,對應(yīng)的H?濃度為3.16×10??mol/L,若需將pH值調(diào)整至5.8,計算需要增加的OH?濃度(忽略其他離子影響)。答案:pH=5.8時,H?濃度=10??.?≈1.58×10??mol/L根據(jù)水的離子積Kw=1×10?1?,OH?濃度=Kw/H?=1×10?1?/(1.58×10??)≈6.33×10??mol/L原pH=5.5時,OH?濃度=1×10?1?/(3.16×10??)≈3.16×10??mol/L需增加的OH?濃度=6.33×10??-3.16×10??≈3.17×10??mol/L五、案例分析題(10分)背景:某電廠300MW機組脫硫系統(tǒng)運行中,DCS顯示吸收塔液位快速從8.5m下降至7.2m(正常范圍7.5-8.8m),同時石膏排出泵電流從80A升至95A,真空皮帶脫水機濾布上石膏層變薄。問題:分析液位下降的可能原因及處理措施。答案:可能原因:(1)石膏排出泵出力過大(如出口門開度增加、變頻器頻率升高),導(dǎo)致漿液排出量超過補充量;(2)工藝水補水管路堵塞或閥門誤關(guān),工藝水補充不足;(3)吸收塔底部泄漏(如攪拌器密封處、人孔門、管道焊縫漏漿);(4)煙氣帶水量增加(如原煙氣溫度過高,蒸發(fā)量增大);(5)石膏旋流器底流分配異常(底流至脫水機的比例過大)。處理措施:(1)檢查石膏排出泵出口門開度及變頻器頻率,適當(dāng)關(guān)小出口門或降低頻率,減少漿液排出量;(2)檢查工藝水箱水位及補水泵運行狀態(tài),確認工藝水電動門、調(diào)門是否全開

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