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趙樓電廠汽機(jī)事故匯編一、真空泵抽水1事故現(xiàn)象:04月06日15:52啟動(dòng)B真空泵,啟動(dòng)電流337A,運(yùn)行電流155A。真空泵就地聲音異常,噴水嚴(yán)重,15:53停運(yùn)該泵。2事故處理:=1\*GB2⑴停運(yùn)B真空泵,打開入口手動(dòng)門前放水門,打開泵體放水門=2\*GB2⑵控制B真空泵水位在正常水位3事故原因:由于凝汽器水位高,淹沒了凝汽器抽空氣管管口,造成真空泵抽水引起。查圖紙發(fā)現(xiàn)凝汽器抽空氣管入口高度為3.5m,由于本廠凝汽器無高位水位計(jì)(遠(yuǎn)傳液位計(jì)量程為1100mm,就地液位計(jì)1800mm),凝汽器水位不明。4預(yù)防措施:=1\*GB2⑴凝汽器加裝量程4000mm以上的液位計(jì),或者啟動(dòng)真空泵之前將凝汽器水位置可見水位。=2\*GB2⑵真空泵啟動(dòng)之前,打開入口手動(dòng)門前放水門放凈水后關(guān)閉,備用泵除外。二、真空泵循環(huán)水泵入口濾網(wǎng)堵停運(yùn)真空泵1事故現(xiàn)象:04月16日15時(shí)20分巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)A真空泵聲音不正常,真空泵筒體及附屬管道溫度較高,A真空泵循環(huán)水泵出口壓力為負(fù)壓,2事故處理:聯(lián)系集控室運(yùn)行人員,通知電建和調(diào)試人員共同檢查。15:28停運(yùn)A真空泵,清理A真空泵循環(huán)水泵入口濾網(wǎng)。電建將A、B真空泵循環(huán)水泵入口濾網(wǎng)的臨時(shí)濾網(wǎng)取出后,啟動(dòng)正常。3事故原因:拆開A真空泵循環(huán)水泵入口濾網(wǎng)后,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)有兩層,其中一層濾網(wǎng)為臨時(shí)濾網(wǎng)(臨時(shí)濾網(wǎng)在機(jī)組調(diào)試期間加裝,防止有異物進(jìn)入真空泵,影響真空泵運(yùn)行及損壞真空泵。廠家和調(diào)試人員告:在機(jī)組正常運(yùn)行后可取消此濾網(wǎng)),且較密,已堵死,造成真空泵循環(huán)水泵不出力,真空泵工作液減少,真空泵出力發(fā)生異常。4預(yù)防措施:正常巡檢時(shí),檢查真空泵工作液入口壓力,若發(fā)現(xiàn)壓力大幅度下降,應(yīng)及時(shí)檢查真空泵循環(huán)水泵出力情況。三、真空泵入口濾網(wǎng)堵塞1事故現(xiàn)象:04月17日00時(shí)23分準(zhǔn)備沖轉(zhuǎn)B小機(jī)時(shí),A、B真空泵同時(shí)運(yùn)行。停運(yùn)B真空泵后,機(jī)組真空緩慢下降。就地檢查發(fā)現(xiàn)A真空泵入口真空較機(jī)組真空高,且A真空泵入口濾網(wǎng)前后管道溫差較大。此現(xiàn)象于18日、19日再次連續(xù)發(fā)生,2事故處理:聯(lián)系集控室運(yùn)行人員將真空泵由A切為B運(yùn)行,機(jī)組真空恢復(fù)正常。聯(lián)系電建清理A真空泵入口濾網(wǎng)。電建檢查發(fā)現(xiàn),A真空泵入口濾網(wǎng)有較多雜質(zhì)。02時(shí)35分A真空泵入口濾網(wǎng)清理結(jié)束,恢復(fù)備用。3事故原因:新投運(yùn)機(jī)組,系統(tǒng)管道內(nèi)雜質(zhì)較多,特別是鐵銹,在真空泵運(yùn)行時(shí),雜質(zhì)隨著空氣運(yùn)動(dòng),逐漸被濾網(wǎng)撲捉,引起濾網(wǎng)堵塞。隨著機(jī)組正常運(yùn)行,雜質(zhì)逐漸被帶出,真空系統(tǒng)內(nèi)的雜質(zhì)逐漸減小,直至清理干凈,引起真空泵入口濾網(wǎng)堵塞的事故也會(huì)逐漸減少。4預(yù)防措施:運(yùn)行人員在機(jī)組正常運(yùn)行后,監(jiān)盤時(shí)應(yīng)加強(qiáng)機(jī)組真空和運(yùn)行真空泵電流變化,巡視時(shí)應(yīng)注意真空泵入口壓力表的壓力與DCS畫面是否有較大偏差,真空泵入口氣動(dòng)門前后溫差是否較大以及真空泵其他參數(shù)來判斷真空泵運(yùn)行是否正常。四、汽動(dòng)給水泵再循環(huán)調(diào)整不及時(shí)引起汽動(dòng)給水泵跳閘1事故現(xiàn)象:04月18日08時(shí)29分鍋爐吹管期間,B汽泵前置泵因出口流量低,跳B汽泵前置泵,聯(lián)跳B汽泵。2事故處理:?jiǎn)?dòng)電動(dòng)給水泵交鍋爐上水,聯(lián)系電建熱控人員處理好B汽泵出口電動(dòng)門后,重新啟動(dòng)B汽泵前置泵,B小機(jī)掛閘,沖轉(zhuǎn)正常。3事故原因:由于鍋爐吹管時(shí)鍋爐上水波動(dòng)大,在需大量上水時(shí),B汽泵出口壓力降低,運(yùn)行人員關(guān)閉B汽泵再循環(huán)門,提高B汽泵出口壓力,增加鍋爐上水量。但在鍋爐上水量減小時(shí),機(jī)爐之間協(xié)調(diào)不及時(shí),未及時(shí)開啟B汽泵再循環(huán)門,造成B汽泵前置泵因出口流量低,跳B汽泵前置泵,聯(lián)跳B汽泵。4預(yù)防措施:運(yùn)行人員在監(jiān)盤時(shí)應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé);機(jī)爐之間應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系,在有大幅度操作時(shí),相互知會(huì),提前做好預(yù)防措施;加強(qiáng)運(yùn)行人員的培訓(xùn),提高運(yùn)行人員的運(yùn)行水平及事故處理能力。五、小機(jī)汽源波動(dòng)大引起小機(jī)打閘1事故現(xiàn)象:=1\*GB2⑴、04月18日19時(shí)43分由于啟動(dòng)鍋爐來汽量波動(dòng)大,B小機(jī)轉(zhuǎn)速先下降,后上升至4709rpm,打閘B汽泵,啟動(dòng)電動(dòng)給水泵交鍋爐上水。20時(shí)04分啟動(dòng)鍋爐來汽中斷,軸封壓力降為0,停運(yùn)真空泵,開真空破壞門,快速降機(jī)組真空。20時(shí)54分啟動(dòng)鍋爐恢復(fù)供汽,投入軸封系統(tǒng),啟動(dòng)真空泵,機(jī)組重新抽真空。22時(shí)01分B小機(jī)掛閘,沖轉(zhuǎn)。22時(shí)16分小機(jī)轉(zhuǎn)速升至1440rpm時(shí),小機(jī)軸振大(最大173um)保護(hù)動(dòng)作聯(lián)跳B小機(jī)。22時(shí)25分B小機(jī)重新掛閘,沖轉(zhuǎn)。B小機(jī)轉(zhuǎn)速升至600rpm后,增加暖機(jī)時(shí)間,隨后繼續(xù)升速,機(jī)組正常(振動(dòng)最大80um)。23時(shí)15分B小機(jī)定速3000rpm。23時(shí)20分停運(yùn)電動(dòng)給水泵備用。=2\*GB2⑵、04月20日08時(shí)14分啟動(dòng)鍋爐熄火,輔汽聯(lián)箱來汽中斷,啟動(dòng)電動(dòng)給水泵交鍋爐上水,降低A小機(jī)轉(zhuǎn)速,維持軸封壓力。08時(shí)23分輔汽聯(lián)箱壓力低,軸封壓力無法維持,機(jī)組真空開始下降,打閘A小機(jī)。08時(shí)35分啟動(dòng)鍋爐恢復(fù)正常,輔汽聯(lián)箱壓力恢復(fù)正常,重新沖轉(zhuǎn)A小機(jī)。08時(shí)49分A小機(jī)轉(zhuǎn)速恢復(fù)正常,交鍋爐上水,停運(yùn)電動(dòng)給水泵備用。2事故處理:=1\*GB2⑴、當(dāng)小機(jī)進(jìn)汽壓力波動(dòng)時(shí),加強(qiáng)小機(jī)轉(zhuǎn)速監(jiān)視,=2\*GB2⑵、出現(xiàn)采取各種措施但軸封壓力無法維持時(shí),破壞真空=3\*GB2⑶、根據(jù)情況,確定給水方式3事故原因:鍋爐吹管期間,鍋爐上水量波動(dòng)大,由于使用小機(jī)給鍋爐上水,小機(jī)進(jìn)汽量也跟隨大幅度波動(dòng),引起啟動(dòng)鍋爐供汽大幅度波動(dòng),啟動(dòng)鍋爐燃燒難以控制,如若調(diào)整不及時(shí),即會(huì)使啟動(dòng)鍋爐熄火或汽溫大幅度波動(dòng)。4預(yù)防措施:=1\*GB2⑴、在啟動(dòng)鍋爐來汽不穩(wěn)地時(shí),汽機(jī)側(cè)運(yùn)行人員應(yīng)積極主動(dòng)配合鍋爐人員進(jìn)行調(diào)整。通過調(diào)整輔汽聯(lián)箱至除氧器加熱調(diào)門開度,來保持輔汽聯(lián)箱的壓力穩(wěn)定,即:在供汽量不足時(shí),關(guān)小至除氧器加熱調(diào)門,提高輔汽聯(lián)箱的壓力,保證小機(jī)和軸封的用汽;在供汽量增大時(shí),開大至除氧器加熱調(diào)門,既能提高除氧器溫度,也可以維持輔汽聯(lián)箱壓力穩(wěn)定。=2\*GB2⑵、在小機(jī)進(jìn)汽壓力較低時(shí),根據(jù)調(diào)節(jié)原理,此時(shí)小機(jī)調(diào)門開度較大,極容易出現(xiàn)超速,因此在滑?;虍惓G闆r下,加強(qiáng)小機(jī)監(jiān)視六、電動(dòng)給水泵操作幅度過大引起電泵跳閘1事故現(xiàn)象:04月18日20時(shí)09分由于鍋爐側(cè)需要快速增加上水量,運(yùn)行人員快速增加增加電動(dòng)給水泵出力,引起電動(dòng)給水泵入口壓力低,聯(lián)跳電動(dòng)給水泵。2事故處理:控制凝汽器、除氧器水位,就地檢查正常后重新啟動(dòng)電動(dòng)給水泵,交鍋爐上水。3事故原因:鍋爐吹管期間,鍋爐上水量波動(dòng)大,由于之前啟動(dòng)鍋爐供汽中斷,汽動(dòng)給水泵停運(yùn),在鍋爐需要大量上水時(shí),電動(dòng)給水泵出力增加過快,而電泵前置泵出力未能及時(shí)跟上,引起前置泵出口壓力低保護(hù)動(dòng)作,聯(lián)跳電動(dòng)給水泵。4預(yù)防措施:在目前,對(duì)鍋爐上水期間頻繁出現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)大流量現(xiàn)象,雖未造成嚴(yán)重后果,但應(yīng)當(dāng)注意。加強(qiáng)運(yùn)行人員設(shè)備的邏輯保護(hù)學(xué)習(xí),熟知每個(gè)設(shè)備的邏輯保護(hù)條件;設(shè)備操作時(shí)應(yīng)緩慢平穩(wěn),盡量避免大幅度操作;在有重大或需要大幅度操作時(shí),應(yīng)加強(qiáng)專業(yè)之間的聯(lián)系。七、汽輪機(jī)閥門動(dòng)作異常1事故現(xiàn)象:=1\*GB2⑴05月06日主機(jī)掛閘后兩側(cè)中主門無法打開,檢查后判斷為電磁閥裝反,調(diào)整電磁閥后正常。=2\*GB2⑵主機(jī)掛閘后GV3處于全開狀態(tài),中主門有壓回油量大;現(xiàn)場(chǎng)用干電池測(cè)試GV3伺服閥,伺服閥無反應(yīng);掛閘后ASP壓力不穩(wěn)定,有時(shí)高,有時(shí)正常,高時(shí)壓力與AST壓力相近。多次動(dòng)作閥門后,GV1、TV2也出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象。立即聯(lián)系電廠技術(shù)人員對(duì)EH油進(jìn)行取油樣進(jìn)行化驗(yàn)。取油樣發(fā)現(xiàn)油中有可見固體顆粒,送檢后化驗(yàn)結(jié)果為11級(jí)(EH油合格為小于5級(jí))。經(jīng)電廠組織開會(huì)討論后認(rèn)為引起EH油質(zhì)變差的原因?yàn)槠啓C(jī)閥門油動(dòng)機(jī)出廠時(shí)未清理干凈引起。拆除各閥門油動(dòng)機(jī)返廠進(jìn)行清洗,同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)對(duì)EH進(jìn)行濾油。06月02日油動(dòng)機(jī)清洗結(jié)束后復(fù)裝。06月12日EH油6.3m、12.6m取油樣,送檢;化驗(yàn)結(jié)果分別為:6.3m:5級(jí);12.6m:4級(jí),EH油系統(tǒng)恢復(fù)正常。=3\*GB2⑶、06月13日09:35啟動(dòng)EH油泵,調(diào)整EH油母管油壓,開啟各油動(dòng)機(jī)隔離門。開啟RSV1隔離門時(shí),母管油壓下降至5MPa,檢查分析后判斷為節(jié)流孔板有問題,停運(yùn)EH油系統(tǒng)。下午檢查發(fā)現(xiàn)RSV1節(jié)流孔板未安裝,隔離RSV1,聯(lián)系廠家重新發(fā)貨。安裝節(jié)流孔板后,油壓正常。=4\*GB2⑷、06月17日09時(shí)10分汽機(jī)掛閘,AST壓力12.9MPa,ASP壓力5.5MPa,OPC壓力0MPa,后非常緩慢升至11MPa。分別試驗(yàn)AST電磁閥:AST3動(dòng)作正常;動(dòng)作AST1時(shí)壓力正常升高但恢復(fù)后壓力不降;隨后動(dòng)作AST4,汽機(jī)跳閘?;QAST1、AST3電磁閥電磁頭后,分別動(dòng)作AST1、AST3均正常,隨后恢復(fù)。10:30分別動(dòng)作OPC1、OPC2電磁閥,正常。但OPC壓力恢復(fù)緩慢且偏低,懷疑OPC電磁閥泄漏,聯(lián)系廠家更換OPC電磁閥。18日更換OPC電磁閥后,動(dòng)作正常。2事故原因:=1\*GB2⑴對(duì)于DEH控制系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,油質(zhì)較差所占的比例較大,由于油質(zhì)差造成伺服閥卡澀、調(diào)門振蕩不穩(wěn)等問題比較常見。=2\*GB2⑵由于油質(zhì)差在日常工作中將會(huì)造成AST電磁閥無法復(fù)位,導(dǎo)致ETS回路誤動(dòng)作=3\*GB2⑶熱控硬接線在機(jī)組運(yùn)行期間由于振動(dòng)等原因脫落,造成保護(hù)可靠性下降3預(yù)防措施:=1\*GB2⑴綜合以上幾種情況,在以后的運(yùn)行期間,機(jī)組啟動(dòng)之前,必須按照要求進(jìn)行聯(lián)鎖試驗(yàn),對(duì)試驗(yàn)的結(jié)果有完整的記錄。=2\*GB2⑵運(yùn)行期間,定期檢查DEH界面各實(shí)時(shí)狀態(tài),發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理=3\*GB2⑶強(qiáng)化EH油監(jiān)督,定期比較各高調(diào)門動(dòng)作情況八、汽泵前置泵入口濾網(wǎng)堵,停運(yùn)汽動(dòng)給水泵1事故現(xiàn)象:06月22日08:06A汽泵前置泵入口濾網(wǎng)差壓突增至105KPa,汽泵入口壓力降至0.3MPa。2事故處理:?jiǎn)?dòng)電動(dòng)給水泵交鍋爐上水,08:18打閘A小機(jī),08:43停運(yùn)A汽泵前置泵。聯(lián)系電建清理A汽泵前置泵入口濾網(wǎng)和A汽泵入口濾網(wǎng)。為保證水系統(tǒng)的清潔,防止凝結(jié)水泵入口濾網(wǎng)堵塞,15:33工頻啟動(dòng)B凝結(jié)水泵;15:38停A凝泵變頻。電建清理A凝泵入口濾網(wǎng)。3事故原因:由于新運(yùn)行機(jī)組,系統(tǒng)內(nèi)較臟,容易出現(xiàn)濾網(wǎng)堵現(xiàn)象。隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,系統(tǒng)逐漸清潔,濾網(wǎng)堵塞現(xiàn)象會(huì)逐漸避免。4事故預(yù)防:=1\*GB2⑴在機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),注意前置泵入口濾網(wǎng)及給水泵入口濾網(wǎng)前后差壓值是否增大;前置泵運(yùn)行電流是否波動(dòng)并下降;給水管路是否有異音;給水流量是否波動(dòng)并下降。及時(shí)判斷是否濾網(wǎng)發(fā)生堵塞,進(jìn)行處理,防止給水泵發(fā)生汽蝕,引起事故擴(kuò)大。=2\*GB2⑵運(yùn)行期間加強(qiáng)入口濾網(wǎng)差壓監(jiān)視。九、高旁減溫水堵板未拆除,高旁投運(yùn)后高旁后溫度高1事故現(xiàn)象:機(jī)組在啟動(dòng)及正常運(yùn)行,調(diào)整高壓旁路時(shí),發(fā)現(xiàn)高壓旁路減溫效果不明顯。06月25日甩50%負(fù)荷時(shí),高旁開度5%,高旁減溫水調(diào)門全開,高旁后仍溫度高于430℃。2事故處理:控制高旁開度,適當(dāng)提高減溫水壓力,盡量縮短機(jī)組啟動(dòng)或停運(yùn)時(shí)間電建拆除了此四個(gè)堵板。在以后的啟機(jī)期間,高旁減溫水效果正常。同時(shí),電建也對(duì)低旁減溫水管路進(jìn)行了清理,發(fā)現(xiàn)有個(gè)別噴頭有堵塞現(xiàn)象,并進(jìn)行了清理。3事故原因:=1\*GB2⑴在鍋爐吹管時(shí),為防止高旁閥門磨損及雜物進(jìn)入減溫水管路,在減溫水四個(gè)管路上加裝了四個(gè)堵板。而吹管結(jié)束后忘記拆除,造成開高旁減溫水時(shí),降溫效果不明顯。=2\*GB2⑵機(jī)組運(yùn)行一段時(shí)間后,檢查高旁減溫水噴頭(包括軸封減溫水噴頭)十、減溫水調(diào)整不當(dāng)造成主蒸汽溫度大幅度下降,打閘停機(jī)1事故現(xiàn)象:07月03日00:32汽輪機(jī)在2040rpm中速暖機(jī)期間,由于減溫水調(diào)整不當(dāng),主蒸汽溫度下降較快,爐側(cè)汽溫下降率已大于50℃/min,主汽溫度由453℃最低降至332℃。01:38參數(shù)恢復(fù)正常,汽輪機(jī)重新掛閘沖轉(zhuǎn)。03:07機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷。2事故處理:集控室手動(dòng)打閘停運(yùn)汽輪機(jī),加強(qiáng)疏水。惰走期間檢查汽機(jī)本體3事故原因:=1\*GB2⑴減溫水開度過大,造成汽溫下降較快=2\*GB2⑵在進(jìn)行汽包水位調(diào)整時(shí),未及時(shí)調(diào)節(jié)給水壓力與減溫水開度,造成減溫水量瞬間過大4預(yù)防措施:=1\*GB2⑴汽機(jī)專業(yè)加強(qiáng)主汽溫度監(jiān)視,特別是在啟動(dòng)初期,滑停期間,鍋爐斷煤等異常工況下=2\*GB2⑵鍋爐專業(yè)調(diào)整水位、汽溫時(shí)綜合考慮=3\*GB2⑶加強(qiáng)專業(yè)之間的聯(lián)系運(yùn)行凝結(jié)水泵跳閘,備用凝結(jié)水泵未聯(lián)啟或聯(lián)啟后跳閘1事故現(xiàn)象:=1\*GB2⑴07月12日08:48由于鍋爐上水量大幅度變化,運(yùn)行人員調(diào)整除氧器水位時(shí),關(guān)閉除氧器上水調(diào)門幅度過大,而忘記調(diào)整凝結(jié)水再循環(huán),引起凝結(jié)水流量低,造成凝結(jié)水泵B跳閘。同時(shí)由于再循環(huán)未全開,凝結(jié)水泵A聯(lián)啟不成功。再循環(huán)全開后,手動(dòng)工頻強(qiáng)啟A凝泵。檢查變頻器無異常后,重新變頻啟動(dòng)凝結(jié)水泵B,調(diào)整各水位正常,08:59停運(yùn)A凝泵工頻,機(jī)組恢復(fù)正常運(yùn)行。=2\*GB2⑵08月18日14:54在化學(xué)投運(yùn)精處理期間,由于凝結(jié)水壓力低,B凝結(jié)水泵正常聯(lián)啟;后因凝結(jié)水流量低而再循環(huán)開度小于5%(此調(diào)門為氣動(dòng)門,后查趨勢(shì)發(fā)現(xiàn)從向此閥門發(fā)開指令到閥門有反饋指令中間間隔14s),凝結(jié)水泵A、B同時(shí)跳閘,造成凝結(jié)水中斷。聯(lián)系鍋爐,解除CCS,投入功率回路,快速降負(fù)荷,機(jī)組負(fù)荷由290MW最低降至190MW。隨后手動(dòng)強(qiáng)啟B凝結(jié)水泵,泵啟動(dòng)后,出口電動(dòng)門不聯(lián)開,停運(yùn)該泵。后查邏輯為:B凝泵跳閘后發(fā)100s出口電動(dòng)門關(guān)信號(hào)脈沖,強(qiáng)啟B凝泵時(shí)在該100s內(nèi),所以B凝泵啟動(dòng)后出口電動(dòng)門未聯(lián)開。14:57復(fù)位凝泵變頻器,強(qiáng)啟A凝泵變頻,啟動(dòng)成功,增加凝泵變頻器出力,調(diào)整除氧器上水量。15:23除氧器水位恢復(fù)至2000mm,期間除氧器水位最低降至1121mm。16:34原因查明后,調(diào)整各水位正常,投入凝泵變頻器自動(dòng)。17:10熱工參考A凝泵,將B凝泵分閘后發(fā)100s關(guān)出口門脈沖更該為發(fā)3s脈沖。隨后將凝結(jié)水流量低發(fā)10s開再循環(huán)脈沖更改為發(fā)15s脈沖。2事故處理:=1\*GB2⑴運(yùn)行凝泵跳閘后,若備用凝泵聯(lián)啟,此時(shí)控制除氧器水位,防止除氧器水位高,檢查凝結(jié)水輔助用水并進(jìn)行調(diào)整=2\*GB2⑵運(yùn)行凝泵跳閘后,若備用凝泵未聯(lián)啟。立即手動(dòng)備用泵,啟動(dòng)正常后,進(jìn)行正常調(diào)整;若備用凝泵啟動(dòng)失敗,立即快速降負(fù)荷,同時(shí)檢查跳閘泵,在無明顯故障情況下,復(fù)位故障,手動(dòng)啟動(dòng)一次=3\*GB2⑶在兩臺(tái)凝泵均無法啟動(dòng)情況,按照停機(jī)處理,3事故原因:=1\*GB2⑴注水不充分,由于瞬間的擴(kuò)容,造成凝結(jié)水壓力瞬間降低和除氧器上水短時(shí)間中斷,而凝結(jié)水流量保護(hù)測(cè)點(diǎn)為除氧器上水流量與再循環(huán)流量疊加值,顧使凝結(jié)水泵因流量低保護(hù)動(dòng)作停機(jī)。=2\*GB2⑵部分保護(hù)不嚴(yán)密或過于繁瑣。4預(yù)防措施:=1\*GB2⑴化水投運(yùn)精處理設(shè)備時(shí),應(yīng)充分注水,并實(shí)時(shí)與集控室人員聯(lián)系;運(yùn)行人員接到投運(yùn)精處理設(shè)備時(shí)應(yīng)加強(qiáng)凝結(jié)水系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理;若備用凝結(jié)水泵因壓力低工頻聯(lián)啟,若事故比較明確,運(yùn)行凝結(jié)水泵無異常,應(yīng)及時(shí)停運(yùn)備用泵,防止運(yùn)行泵打悶泵;=2\*GB2⑵建議在凝結(jié)水泵出口母管加裝流量計(jì),并凝結(jié)水泵流量保護(hù)使用此測(cè)點(diǎn);=3\*GB2⑶檢查完善設(shè)備保護(hù)邏輯,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。=4\*GB2⑷在投入精處理或者冷渣器時(shí),專業(yè)之間應(yīng)當(dāng)聯(lián)系,操作時(shí)緩慢進(jìn)行,并適當(dāng)提高凝結(jié)水壓力十二、汽泵B前置泵電機(jī)傳動(dòng)端軸承溫度跳變,引起汽泵B跳閘1事故現(xiàn)象:08月19日09:21汽泵B前置泵電機(jī)傳動(dòng)端軸承溫度跳變(最高跳變至176℃),汽泵B前置泵因軸承溫度高跳泵,聯(lián)跳汽泵B。電泵聯(lián)啟正常。調(diào)整電泵出力交鍋爐上水。解除CCS,投功率回路,已20MW速率快速降負(fù)荷至270MW,根據(jù)主汽壓力壓力調(diào)整負(fù)荷至250MW。聯(lián)系熱控檢查該測(cè)點(diǎn)。09:56熱控檢查處理后,重新啟動(dòng)B汽泵前置泵。10:13開始沖轉(zhuǎn)B小機(jī)。10:29B小機(jī)定速3000rpm,10:44小機(jī)轉(zhuǎn)速升至4200rpm,并泵,開出口電動(dòng)門,交鍋爐控制。11:05開始升負(fù)荷。11:19停運(yùn)電動(dòng)給水泵。12:05負(fù)荷恢復(fù)至300MW。處理過程中,負(fù)荷最低降至240MW。2事故處理:?jiǎn)?dòng)電動(dòng)泵,,根據(jù)情況接待負(fù)荷,加強(qiáng)電動(dòng)泵檢查3事故原因:電機(jī)軸承溫度測(cè)點(diǎn)端子排處測(cè)點(diǎn)接線松動(dòng),引起溫度測(cè)點(diǎn)跳變。4預(yù)防措施:=1\*GB2⑴運(yùn)行人員在監(jiān)盤時(shí)應(yīng)認(rèn)真仔細(xì),發(fā)現(xiàn)測(cè)點(diǎn)跳變或變?yōu)閴狞c(diǎn)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系熱控檢查處理,并做好事故預(yù)想;檢修人員在停機(jī)消缺期間,應(yīng)對(duì)各測(cè)點(diǎn)端子排進(jìn)行排查,防止因測(cè)點(diǎn)接線松動(dòng)引起設(shè)備誤跳閘。十三、A小機(jī)潤(rùn)滑油進(jìn)水1事故現(xiàn)象:07月15日16:30化驗(yàn)人員告B小機(jī)和主機(jī)潤(rùn)滑油油質(zhì)合格;A小機(jī)潤(rùn)滑油油質(zhì)差,含水量達(dá)2100mg/L(合格標(biāo)準(zhǔn)為<100mg/L)。聯(lián)系電建加裝濾油機(jī)對(duì)A小機(jī)進(jìn)行濾油。07月18日18:20A小機(jī)開始濾油。07月23日16:50A小機(jī)潤(rùn)滑油質(zhì)合格,停運(yùn)A小機(jī)濾油機(jī)。08月20日17:50化學(xué)告知A小機(jī)油質(zhì)含水量為200mg/L(合格為<100mg/L)。主機(jī)潤(rùn)滑油含水量為31mg/L、B小機(jī)潤(rùn)滑油含水量33mg/L,均合格。此時(shí)主機(jī)軸封壓力為30KPa,A小機(jī)就地軸封壓力表壓力為-3KPa,B小機(jī)就地軸封壓力表壓力為7KPa。A小機(jī)前軸承箱表面布滿水滴,并且小機(jī)機(jī)頭底部有水滴滴下。主機(jī)與B小機(jī)軸封系統(tǒng)正常。18:45投A小機(jī)濾油機(jī)。18:57因懷疑軸封壓力高引起A小機(jī)油中進(jìn)水,故降低軸封壓力,開溢流門開度逐漸至全開,軸封壓力由30KPa降至壓力28KPa并保持,小機(jī)軸封壓力未有明顯變化。21:30因懷疑冷油器泄漏引起油中進(jìn)水,應(yīng)調(diào)試人員要求將A小機(jī)冷油器由A切至B運(yùn)行。應(yīng)小機(jī)廠家要求,在停機(jī)期間,分別在A小機(jī)高壓軸封進(jìn)汽和回汽管路加裝一個(gè)手動(dòng)門。在運(yùn)行期間通過調(diào)整此兩個(gè)閥門開度控制A小機(jī)高壓軸封汽量,小機(jī)高壓軸封漏氣量未見有明顯好轉(zhuǎn),小機(jī)前軸承箱上仍有大量水珠,并且小機(jī)底部仍有水滴。2事故原因:通過以上操作和現(xiàn)象,我們可以判斷為引起A小機(jī)潤(rùn)滑油中進(jìn)水的原因?yàn)锳小機(jī)前軸封間隙大,軸封漏氣量大。3預(yù)防措施:小機(jī)軸封間隙應(yīng)在停機(jī)期間及時(shí)聯(lián)系廠家調(diào)整,或更換軸封套;運(yùn)行人員在運(yùn)行期間應(yīng)盡量在保證機(jī)組安全運(yùn)行情況下,適當(dāng)降低軸封壓力,并減小小機(jī)油箱負(fù)壓,減少軸封漏氣進(jìn)入小機(jī)小機(jī)油系統(tǒng)的蒸汽量;保證小機(jī)濾油機(jī)的連續(xù)運(yùn)行,保證小機(jī)的油質(zhì)合格,并注意小機(jī)各軸承溫度的變化,若發(fā)現(xiàn)軸承溫度普遍上升,應(yīng)及時(shí)處理;化驗(yàn)人員加強(qiáng)對(duì)油質(zhì)的化驗(yàn)。十四、電泵潤(rùn)滑油管道泄漏1事故現(xiàn)象:=1\*GB2⑴08月27日由于鍋爐堵煤事故停機(jī)期間,23:40巡視發(fā)現(xiàn)電動(dòng)給水泵傳動(dòng)端進(jìn)油管刺油,匯報(bào)值長(zhǎng),聯(lián)系檢修加油處理。28日00:50檢修告:電泵漏油加劇,不能繼續(xù)維持運(yùn)行。00:53停運(yùn)電動(dòng)給水泵。由于進(jìn)油管斷裂,暫時(shí)不能處理,電泵不能啟動(dòng)。于是在04:22啟動(dòng)啟動(dòng)鍋爐,機(jī)組重新投軸封,抽真空,沖轉(zhuǎn)B小機(jī),用B汽泵上水,維持汽包在停機(jī)期間的水位。09月04日電泵漏油管道處理結(jié)束,恢復(fù)備用。電動(dòng)給水泵傳動(dòng)端進(jìn)油管刺油此種情況于8月15日,10月29日再次發(fā)生,影響了機(jī)組的安全性。2事故原因:當(dāng)電動(dòng)給水泵運(yùn)行時(shí),,管道在此時(shí)因振動(dòng)加大等因素影響,薄弱環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)裂紋,導(dǎo)致泄漏。預(yù)防措施:=1\*GB2⑴在管道與基礎(chǔ)之間加裝固定支架=2\*GB2⑵在管道與泵本體連接法蘭處采用彈性元件連接=3\*GB2⑶在停爐上水期間,若鍋爐不需要連續(xù)上水,可采用停運(yùn)電動(dòng)泵方法,減少電動(dòng)泵運(yùn)行時(shí)間=4\*GB2⑷電動(dòng)泵運(yùn)行期間加強(qiáng)巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施十五、汽包水位高跳機(jī)1事故現(xiàn)象:10月28日08:00#1機(jī)組負(fù)荷160MW,左側(cè)平均床溫765℃,右側(cè)平均床溫825℃,主汽壓力12.7MPa,給煤量67t,煤泥倉料位低,降低煤泥泵出力運(yùn)行,#7落煤管堵煤停運(yùn)。08:55,鍋爐#7后墻床溫測(cè)點(diǎn)波動(dòng)20度左右,通知熱工對(duì)此點(diǎn)進(jìn)行強(qiáng)制,并解除床溫低于600℃燃料喪失MFT保護(hù)。08:59,#7后墻床溫驟降至300℃,觸發(fā)鍋爐MFT,09:02,MFT復(fù)位后啟動(dòng)給煤機(jī),09:12鍋爐水位高三跳汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī),通知熱控解除汽包水位保護(hù)。09:22鍋爐MFT,觸發(fā)原因床溫低于600℃燃料喪失,09:42再次MFT,原因床溫低于600℃燃料喪失,10:18鍋爐因汽包水位低三BT,10:42逐步恢復(fù),恢復(fù)正常。2事故處理:=1\*GB2\*MERGEFO
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