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文檔簡介

降低水泥需水量的措施1改進前的需水量情況改進前,出廠水泥標準稠度用水量為29.2%,市場反映水泥與混凝土外加劑的相容性差,混凝土坍落度損失大。水泥磨工藝系統(tǒng)為170-100輥壓機配04.2mx13.5m水泥磨組成雙閉路循環(huán)粉磨系統(tǒng),成品選粉機為TUS4000型雙分級選粉機,選粉機工作頻率為35?36Hz。水泥粉磨配料所使用的熟料均為外購,主要有兩種,混合材有粉煤灰、煤矸石、綠頁巖,緩凝材料有天然石膏、脫硫石膏。出磨水泥控制指標見表1。表1出磨水泥控制指標2需水量偏高的原因分析為了找到影響水泥需水量的原因,我們對使用的熟料、緩凝材料、混合材分別進行了影響水泥需水量的試驗,同時,對出磨水泥做了顆粒級配分析。通過分析,我們認為對水泥需水量的影響主要有以下幾個方面。2.1原材料的影響原材料的影響首先是熟料,熟料需水量的大小直接影響水泥的需水量。從進廠熟料的檢驗中,就可以看到熟料標準稠度用水量的差異。檢測結果顯示,兩種熟料的標準稠度用水量差1.2%,庫內熟料的標準稠度用水量略小于堆場熟料,對應的相同配料的情況下水泥的標準稠度用水量也相差1.5%左右。不同熟料標準稠度用水量對比見表2。表2不同熟料標準稠度用水量對比%其次是混合材。在相同熟料、緩凝材料的情況下做對比試驗,熟料均為A公司庫內熟料,脫硫石膏摻量為5%,混合材摻量均為12%。小磨試驗結果顯示,礦粉對水泥需水量的影響最小,其次是粉煤灰,對比關系是:綠頁巖〉煤矸石>粉煤灰〉礦粉。摻加不同混合材的水泥標準稠度用水量對比見表3。表3摻加不同混合材的水泥標準稠度用水量%再次是緩凝材料。目前我公司使用的緩凝材料主要是天然石膏和脫硫石膏,兩種石膏的對比試驗顯示,水泥中SO3含量相同的情況下,脫硫石膏和天然石膏雖然對水泥需水量的影響相差不大,但從混凝土預拌試驗的數(shù)據(jù)看,混凝土初始塌落度天然石膏比脫硫石膏明顯大,與外加劑的相容性要強。不同緩凝材料的水泥標準稠度用水量及不同SO3摻量的塌落度對比見表4。表4不同緩凝材料的水泥標準稠度用水量及不同SO3摻量的混凝項目水泥標準稠_度用水量混凝土塌落度『'mmSO32.0%SO%2.2%SO32.4%天然石肓28.2205200200脫硫石膏28.1180180175對比+0.1+25+20+252.2水泥顆粒級配的影響從出磨水泥檢測結果來看,水泥細度偏細,0.08mm篩篩余只有0.8%,尤其是0.045mm篩篩余只有4%?5%。通過對水泥顆粒級配的分析可以看出,由于選粉機選粉效率高,選出來的水泥顆粒均勻,造成水泥的顆粒級配分布范圍窄,3?32日m顆粒過于集中,3日m以下及32日m以上顆粒偏少,水泥顆粒級配不合理。3改進方案根據(jù)上述試驗結果及原因分析,我們對水泥的配料方案進行了優(yōu)化調整,并對水泥的粉磨工藝參數(shù)進行調整,具體措施如下。3.1配料方案的優(yōu)化調整在原材料選擇方面,一是在供應條件相同的情況下,選擇需水量低的熟料。二是停用綠葉巖,礦粉由于價格高,與熟料的價差小,成本原因放棄。因此改用粉煤灰與煤矸石作為水泥混合材配料,并且控制煤矸石摻量在3%?5%,粉煤灰摻量在7%?10%。三是盡管天然石膏對水泥與外加劑的相容性好,但由于脫硫石膏與天然石膏對水泥需水量的影響不大,且價格便宜又屬于固廢利用,因此緩凝劑選擇了脫硫石膏。改進后的配料方案是熟料82%?83%,脫硫石膏4%?4.5%,粉煤灰7%~10%,煤矸石3%~5%。3.2水泥顆粒級配的優(yōu)化為了使水泥顆粒級配分布放寬,對水泥磨中控操作參數(shù)進行了優(yōu)化調整,改變原來的水泥磨操作思路,模仿開流磨的操作辦法。通過提高磨機出口水泥的比表面積,降低循環(huán)負荷,達到“磨內磨細、多磨少選”的目的,來放寬成品水泥的顆粒級配范圍。為了達到這一目的,在不影響選粉效率的情況下,對選粉機內部進行了改進,并對水泥磨進行了改進;對水泥磨二倉的研磨體級配進行了調整,封堵了部分活化襯板空隙,提高了水泥磨的研磨效率,大幅降低了水泥磨的循環(huán)負荷率和磨內通風。改進后的運行參數(shù)見表5。表5改進前后運行參數(shù)對比4改進后的效果水泥磨粉磨工藝改進后,出磨水泥在比表面積不變的情況下,0.045mm篩篩余大幅提高,水泥標準稠度用水量降低1.6%,出磨水泥控制指標及實際完成情況見表6。表6出磨水泥控制指標及實際完成情況頊目熟料標準稠度用水量胤0.03nun篩篩余/%0.045mm篩篩余比表面積HmVkg)水泥標準稠度用水量燧控制指標9_。84;234O±LS改進前里際25.0O.S5_033S29.2改進后實際25.91.210.533627.6對比+09+0.4+5一5-2-1.6從水泥顆粒級配看,水泥的顆粒級配范圍放寬,水泥3?32日m之間的顆粒適當減少,45日m以上顆粒增加,水泥平均粒徑增加了5日m,水泥的顆粒級配趨于合理,改進前后水泥顆粒級配數(shù)據(jù)對比見表7。表7改進前后水泥顆粒級配數(shù)據(jù)對比5結論通過對水泥配料方案的優(yōu)化調整和粉磨工藝過程的改進,大幅降低了水泥磨循環(huán)負荷率,提高了水泥磨的研磨能力。水泥磨的中控操作參考開流磨

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