2025年特種設(shè)備安全管理人員考試題庫(事故案例分析)試題及答案_第1頁
2025年特種設(shè)備安全管理人員考試題庫(事故案例分析)試題及答案_第2頁
2025年特種設(shè)備安全管理人員考試題庫(事故案例分析)試題及答案_第3頁
2025年特種設(shè)備安全管理人員考試題庫(事故案例分析)試題及答案_第4頁
2025年特種設(shè)備安全管理人員考試題庫(事故案例分析)試題及答案_第5頁
已閱讀5頁,還剩7頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

2025年特種設(shè)備安全管理人員考試題庫(事故案例分析)試題及答案2023年10月15日,某造紙廠一臺DZL4-1.25-AⅡ型蒸汽鍋爐發(fā)生爆管事故,造成1名司爐工燙傷、2名維修人員輕傷,直接經(jīng)濟損失85萬元。事故當(dāng)日8時,早班司爐工王某接班后未按規(guī)定檢查水位表,僅通過經(jīng)驗判斷鍋爐水位正常。9時30分,車間因生產(chǎn)需求增加蒸汽用量,鍋爐負荷提升至額定負荷的110%。10時10分,王某發(fā)現(xiàn)水位表顯示“滿水”,立即關(guān)閉給水閥并開啟排污閥排水,導(dǎo)致鍋爐實際水位持續(xù)下降至最低安全水位以下。10時35分,鍋爐左側(cè)水冷壁管因過熱發(fā)生爆管,高溫蒸汽噴射至操作平臺,造成現(xiàn)場人員受傷。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):該鍋爐投用5年來未進行過內(nèi)部檢驗,水冷壁管存在嚴(yán)重結(jié)垢(平均厚度3mm),熱傳導(dǎo)效率下降30%;企業(yè)安全管理制度中未明確水位監(jiān)測的具體頻次,司爐工僅接受過入職培訓(xùn),近3年未參加復(fù)訓(xùn);事故當(dāng)日值班長張某未按規(guī)定每2小時巡查鍋爐運行狀態(tài),巡查記錄為事后補填;水位表旋塞因長期未清洗堵塞,導(dǎo)致顯示“滿水”為假水位。問題1:分析該起事故的直接原因和間接原因。直接原因:(1)司爐工王某未按規(guī)定檢查水位表,誤判水位后錯誤操作(關(guān)閉給水閥、開啟排污閥),導(dǎo)致鍋爐嚴(yán)重缺水;(2)水冷壁管因結(jié)垢過熱,最終爆管。間接原因:(1)企業(yè)未履行特種設(shè)備使用單位主體責(zé)任,未按《鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》(TSGG0001-2020)要求定期進行內(nèi)部檢驗,導(dǎo)致結(jié)垢問題未及時發(fā)現(xiàn);(2)安全管理制度缺失,未明確水位監(jiān)測頻次,巡查制度執(zhí)行不到位;(3)人員培訓(xùn)不足,司爐工未掌握假水位判斷及應(yīng)急處置技能;(4)水位表維護不當(dāng),旋塞堵塞未及時清理。問題2:指出使用單位違反的主要法規(guī)條款。(1)違反《特種設(shè)備安全法》第三十九條“使用單位應(yīng)當(dāng)對其使用的特種設(shè)備進行經(jīng)常性維護保養(yǎng)和定期自行檢查”的規(guī)定,未按要求進行內(nèi)部檢驗和水位表維護;(2)違反《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》(TSG08-2017)第十條“使用單位應(yīng)當(dāng)制定安全管理制度”的規(guī)定,未明確水位監(jiān)測具體要求;(3)違反《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第二十二條“特種作業(yè)人員應(yīng)接受復(fù)審培訓(xùn)”的規(guī)定,司爐工近3年未復(fù)訓(xùn)。問題3:簡述事故應(yīng)急處置和整改措施建議。應(yīng)急處置:(1)立即停止鍋爐運行,切斷燃料供應(yīng);(2)對受傷人員進行現(xiàn)場急救并送醫(yī);(3)設(shè)置警戒區(qū)域,防止次生事故;(4)向?qū)俚厥袌霰O(jiān)管部門報告事故情況。整改措施:(1)全面檢驗鍋爐受熱面,清除結(jié)垢并更換受損水冷壁管;(2)修訂安全管理制度,明確水位監(jiān)測每30分鐘一次,巡查記錄需實時簽字確認(rèn);(3)組織司爐工參加復(fù)訓(xùn),重點培訓(xùn)假水位識別(如“叫水法”)、缺水事故應(yīng)急處置;(4)每月對水位表進行拆卸清洗,安裝防堵塞過濾裝置;(5)委托檢驗機構(gòu)對鍋爐進行全面檢驗,取得檢驗合格報告后方可重新使用。2024年3月7日,某化工企業(yè)一臺G類壓力容器(設(shè)計壓力1.6MPa,介質(zhì)為易燃液體二甲苯)發(fā)生爆炸,造成3人死亡、5人重傷,直接經(jīng)濟損失1200萬元。該容器用于反應(yīng)物料儲存,事故前2小時,操作人員發(fā)現(xiàn)壓力指示異常(顯示0.8MPa),但未及時上報。當(dāng)日14時,巡檢人員發(fā)現(xiàn)容器頂部接管焊縫處有液體滲漏,用防爆扳手緊固螺栓后繼續(xù)運行。15時10分,容器突然爆炸,碎片飛散至50米外,引發(fā)周邊儲罐區(qū)火災(zāi)。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):該容器投用8年,僅進行過1次定期檢驗(第3年),超期未檢4年;設(shè)計文件顯示接管焊縫為全熔透結(jié)構(gòu),但實際焊接時未完全熔透,存在未焊透缺陷(深度達壁厚的40%);企業(yè)安全總監(jiān)李某明知檢驗超期,仍以“生產(chǎn)任務(wù)重”為由未申請檢驗;操作人員未按《壓力容器安全技術(shù)規(guī)程》(TSG21-2016)要求記錄壓力、溫度等運行參數(shù),事故前3日的運行記錄均為空白;容器上的壓力表檢定有效期至2023年12月,事故時已超期3個月,實際壓力達1.8MPa(超設(shè)計壓力12.5%)。問題1:分析事故的直接原因和間接原因。直接原因:(1)壓力容器超期未檢,接管焊縫存在未焊透缺陷,長期受壓力、介質(zhì)腐蝕作用,缺陷擴展導(dǎo)致斷裂;(2)壓力表超期未檢,顯示值失真(實際壓力1.8MPa,顯示0.8MPa),操作人員誤判壓力狀態(tài),未及時采取降壓措施。間接原因:(1)使用單位違反《特種設(shè)備安全法》第四十條“特種設(shè)備應(yīng)定期檢驗,未經(jīng)檢驗或檢驗不合格不得使用”的規(guī)定,超期未檢且隱瞞缺陷;(2)安全管理混亂,運行記錄造假,未落實參數(shù)監(jiān)控要求;(3)安全總監(jiān)李某未履行安全管理職責(zé),放任超期使用行為;(4)焊接質(zhì)量控制缺失,施工單位未按設(shè)計要求施焊,企業(yè)未對安裝質(zhì)量進行驗收。問題2:說明使用單位主要責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。(1)依據(jù)《特種設(shè)備安全法》第九十條,使用單位未對特種設(shè)備進行定期檢驗,處二十萬元以上五十萬元以下罰款;(2)依據(jù)《刑法》第一百三十四條“重大責(zé)任事故罪”,安全總監(jiān)李某因明知超期未檢仍強令冒險作業(yè),導(dǎo)致3人死亡,可能被判處三年以上七年以下有期徒刑;(3)企業(yè)主要負責(zé)人未落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任,依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第九十五條,處上一年年收入60%-100%的罰款。問題3:提出防止同類事故的技術(shù)和管理措施。技術(shù)措施:(1)對在用壓力容器全面排查檢驗,重點檢查焊接接頭、密封部位,采用超聲波檢測確認(rèn)內(nèi)部缺陷;(2)更換校驗合格的壓力表,安裝壓力遠傳監(jiān)控系統(tǒng),與緊急切斷閥聯(lián)鎖;(3)對介質(zhì)為易燃液體的容器,增設(shè)泄漏檢測報警裝置(如可燃氣體探測器)。管理措施:(1)建立“一設(shè)備一檔”,明確檢驗周期并設(shè)置提前30天預(yù)警提示;(2)修訂運行記錄制度,要求操作人員每小時記錄壓力、溫度等參數(shù)并簽字,安全管理人員每日核查;(3)開展焊接質(zhì)量專項培訓(xùn),委托有資質(zhì)的檢驗機構(gòu)對安裝質(zhì)量進行第三方驗證;(4)每季度組織應(yīng)急演練,重點演練壓力異常、泄漏等工況的處置流程。2024年5月20日,某商場一臺額定速度1.0m/s的乘客電梯發(fā)生剪切事故,造成1名兒童死亡、1名成人重傷。事故當(dāng)日19時,電梯從3樓上行至4樓時突然停梯,轎廂停在3樓至4樓之間(轎門地坎與層門地坎高度差450mm)。乘客王某(監(jiān)護人)試圖扒開轎門,未成功后撥打電梯應(yīng)急電話。維保人員張某10分鐘后到達現(xiàn)場,未按《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》(TSGT5002-2017)要求確認(rèn)轎廂位置,直接手動盤車。因盤車方向錯誤(本應(yīng)向上盤車平層,卻向下盤動),轎廂下滑至3樓以下,層門與轎門間隙處將試圖再次扒門的兒童腿部剪切,經(jīng)搶救無效死亡。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):該電梯近1年維保記錄顯示“半月維保”僅簽字未操作,限速器-安全鉗聯(lián)動試驗近6個月未開展;緊急報警裝置故障(通話聲音模糊),乘客報警后監(jiān)控室未及時接聽;維保單位為節(jié)省成本,安排無電梯修理作業(yè)證的張某單獨作業(yè);電梯控制柜內(nèi)松繩開關(guān)被短接(因曾誤動作導(dǎo)致停梯),導(dǎo)致鋼絲繩打滑時無法觸發(fā)保護。問題1:分析事故的直接原因和間接原因。直接原因:(1)維保人員張某無作業(yè)資質(zhì),盤車操作前未確認(rèn)轎廂位置,盤車方向錯誤導(dǎo)致轎廂下滑;(2)監(jiān)護人王某在電梯停梯后多次扒門,增加了剪切風(fēng)險。間接原因:(1)維保單位違反《特種設(shè)備安全法》第十五條“維保單位應(yīng)保證維保質(zhì)量”的規(guī)定,未按要求開展半月維保和安全鉗試驗;(2)使用單位未履行安全管理職責(zé),未定期檢查緊急報警裝置,監(jiān)控室值守人員脫崗;(3)電梯隱患未及時消除,松繩開關(guān)被短接導(dǎo)致保護功能失效;(4)市場監(jiān)管部門對維保單位的日常監(jiān)督抽查頻次不足,未發(fā)現(xiàn)無證作業(yè)問題。問題2:指出使用單位和維保單位的違法違規(guī)行為。使用單位:(1)未按《電梯使用管理規(guī)則》(TSGT5001-2017)要求每月對緊急報警裝置進行測試,導(dǎo)致裝置故障未發(fā)現(xiàn);(2)未對維保質(zhì)量進行監(jiān)督,未核查維保記錄真實性。維保單位:(1)安排無特種設(shè)備作業(yè)人員證的張某從事電梯修理,違反《特種設(shè)備安全法》第十四條“作業(yè)人員應(yīng)持證上崗”的規(guī)定;(2)未按維保規(guī)則開展限速器-安全鉗聯(lián)動試驗,未恢復(fù)被短接的松繩開關(guān),未真實記錄維保內(nèi)容。問題3:提出電梯困人事故的正確應(yīng)急處置流程。(1)乘客被困后,應(yīng)保持冷靜,通過緊急報警裝置、手機撥打96333電梯應(yīng)急救援電話;(2)使用單位監(jiān)控室接到報警后,1分鐘內(nèi)響應(yīng),安撫乘客并記錄轎廂位置(通過監(jiān)控或?qū)訕秋@示);(3)維保人員5分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場,首先確認(rèn)轎廂位置(通過層門觀察窗、控制柜顯示屏),記錄當(dāng)前樓層和運行方向;(4)若轎廂停在離層門0.6m以內(nèi),可開啟層門和轎門放人;若超過0.6m,需手動盤車平層(盤車前斷開主電源,一人盤車、一人觀察平層標(biāo)志);(5)盤車時應(yīng)緩慢操作,防止轎廂失控,平層后開啟門釋放乘客;(6)救援完成后,對電梯進行全面檢查,消除停梯原因(如松繩、安全鉗動作),確認(rèn)正常后方可恢復(fù)使用。2024年7月12日,某建筑工地一臺QTZ80型塔式起重機發(fā)生起重臂折斷事故,造成4名地面作業(yè)人員死亡。事故當(dāng)日14時,司機陳某吊裝鋼筋捆(重量約4.5t,額定起重量4t),因力矩限制器報警,陳某將限制器接線短接繼續(xù)作業(yè)。14時30分,起重臂在仰角60°時突然從根部折斷,墜落至地面鋼筋加工區(qū)。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):起重臂根部連接銷軸因長期磨損(直徑減少15%),未及時更換;該塔機安裝后未進行監(jiān)督檢驗(使用單位為趕工期,未向檢驗機構(gòu)申請);司機陳某持有的“建筑施工特種作業(yè)操作資格證”已過期2年,屬無證操作;項目安全經(jīng)理劉某明知超載作業(yè)、限制器短接,未制止且未上報;起重臂金屬結(jié)構(gòu)存在舊裂紋(長度20mm),日常檢查未發(fā)現(xiàn)。問題1:分析事故的直接原因和間接原因。直接原因:(1)超載吊裝(4.5t>4t)且力矩限制器被短接,起重臂受力超過設(shè)計極限;(2)起重臂根部連接銷軸磨損嚴(yán)重,無法承受彎矩,導(dǎo)致結(jié)構(gòu)失穩(wěn)折斷。間接原因:(1)使用單位違反《起重機械安全技術(shù)規(guī)程》(TSGQ7015-2016)第二十一條“安裝后應(yīng)申請監(jiān)督檢驗”的規(guī)定,未檢驗即投入使用;(2)安全管理缺失,項目安全經(jīng)理未履行現(xiàn)場安全監(jiān)督職責(zé),放任超載、短接限制器等違規(guī)行為;(3)人員管理混亂,司機陳某無證操作,未進行安全技術(shù)交底;(4)日常檢查流于形式,未發(fā)現(xiàn)銷軸磨損和金屬結(jié)構(gòu)裂紋。問題2:說明使用單位應(yīng)落實的起重機械安全管理制度。(1)安裝驗收制度:安裝后必須經(jīng)監(jiān)督檢驗合格,取得使用登記證方可使用;(2)操作規(guī)范制度:明確嚴(yán)禁超載、短接安全裝置等行為,設(shè)置操作前“三檢查”(檢查限制器、鋼絲繩、連接部件);(3)日常檢查制度:司機每日作業(yè)前檢查關(guān)鍵部件(銷軸、螺栓、金屬結(jié)構(gòu)),安全管理人員每周專項檢查;(4)人員培訓(xùn)制度:作業(yè)人員需持證上崗,每半年進行一次安全操作培訓(xùn)和應(yīng)急演練;(5)隱患整改制度:發(fā)現(xiàn)磨損、裂紋等隱患立即停機,制定整改方案并跟蹤驗收。問題3:提出防止起重臂折斷事故的技術(shù)措施。(1)在起重臂根部安裝銷軸磨損監(jiān)測裝置(如激光測距傳感器),磨損量超過5%時報警;(2)恢復(fù)力矩限制器功能,設(shè)置雙重限制(電子限制+機械限制),短接線路時自動鎖定操作;(3)采用磁粉檢測或超聲波檢測技術(shù),每月對起重臂金屬結(jié)構(gòu)進行無損檢測,重點檢查焊縫、舊裂紋區(qū)域;(4)安裝角度傳感器,與力矩限制器聯(lián)動,仰角超過設(shè)計值時自動限制起升;(5)更換符合標(biāo)準(zhǔn)的連接銷軸(材質(zhì)為40Cr,表面淬火處理),定期涂抹潤滑脂減少磨損。2024年9月5日,某物流倉庫內(nèi)一臺1.5t電動叉車發(fā)生撞人事故,造成1名裝卸工重傷。事故當(dāng)日10時,叉車司機趙某駕駛叉車(未開啟前照燈)從貨架區(qū)倒車出庫,因車后盲區(qū)未觀察,將蹲在車后整理托盤的裝卸工李某撞倒。事故調(diào)查發(fā)現(xiàn):叉車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)存在間隙(自由行程達30°),制動距離超標(biāo)(干燥地面制動距離3.2m,標(biāo)準(zhǔn)≤2.5m);企業(yè)未劃定叉車專用通道,貨架區(qū)與裝卸區(qū)無物理隔離;趙某持有的“場(廠)內(nèi)專用機動車輛作業(yè)人員證”為偽造,實際未參加培訓(xùn);倉庫照明不足(地面照度僅50lx,標(biāo)準(zhǔn)≥100lx),后照燈因線路老化損壞未維修。問題1:分析事故的直接原因和間接原因。直接原因:(1)叉車司機趙某倒車時未觀察車后情況,且未開啟前照燈(后照燈損壞),盲區(qū)未覆蓋;(2)叉車制動性能不良(制動距離超標(biāo)),未能及時停車避免碰撞。間接原因:(1)使用單位違反《場(廠)內(nèi)專用機動車輛安全技術(shù)規(guī)程》(TSGN0001-2017)第二十四條“車輛應(yīng)定期檢驗”的規(guī)定,未對叉車進行定期檢驗,未及時修復(fù)轉(zhuǎn)向、制動隱患;(2)安全設(shè)施缺失,未劃分專用通道和隔離作業(yè)區(qū)域;(3)人員管理失控,未核查作業(yè)人員證件真實性,允許無證人員操作;(4)作業(yè)環(huán)境不良,倉庫照明不足,加劇了盲區(qū)風(fēng)險。問題2:指出使用單位在叉車安全管理中的主要漏洞。(1)未建立叉車日常檢查制度,未每日檢查燈光、制動、轉(zhuǎn)向等安全裝置;(2)未對作業(yè)人員進行資格審查和培訓(xùn),導(dǎo)致無證人員上崗;(3)未優(yōu)化作業(yè)環(huán)境,未設(shè)置反光鏡、凸面鏡等盲區(qū)監(jiān)測設(shè)施,未提升照明照度;(4)未制定叉車運行規(guī)則(如限速5km/h、倒車需有人指揮),現(xiàn)場無安全警示標(biāo)識。問題3:提出場(廠)內(nèi)叉車事故的預(yù)防

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論