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注冊(cè)安全工程師考試化工安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)(中級(jí))試題及答案一、單項(xiàng)選擇題(共20題,每題1分。每題的備選項(xiàng)中,只有1個(gè)最符合題意)1.某化工企業(yè)采用連續(xù)硝化工藝生產(chǎn)硝基苯,反應(yīng)釜溫度控制范圍為5060℃。下列工藝參數(shù)異常情況中,最可能引發(fā)硝化反應(yīng)失控的是()。A.進(jìn)料流速降低10%B.冷卻水壓力波動(dòng)±0.1MPaC.反應(yīng)釜溫度升至65℃D.攪拌電機(jī)電流下降5%答案:C解析:硝化反應(yīng)為強(qiáng)放熱反應(yīng),溫度超過(guò)控制范圍(5060℃)易導(dǎo)致反應(yīng)失控,引發(fā)超溫、超壓甚至爆炸。其他選項(xiàng)參數(shù)波動(dòng)未超出安全閾值。2.關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存安全要求,下列說(shuō)法正確的是()。A.乙炔與氧氣鋼瓶同庫(kù)分垛存放,間距1.5mB.氯酸鈉與硫黃同庫(kù)存放,采用實(shí)體墻分隔C.汽油儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置高0.8m的防火堤D.液氨儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置洗眼器和應(yīng)急噴淋裝置答案:D解析:液氨具有腐蝕性,儲(chǔ)罐區(qū)應(yīng)設(shè)置洗眼器和應(yīng)急噴淋;乙炔與氧氣屬禁忌物料,禁止同庫(kù);氯酸鈉(氧化劑)與硫黃(還原劑)嚴(yán)禁混存;汽油儲(chǔ)罐防火堤高度應(yīng)不低于1.0m。3.某企業(yè)進(jìn)行苯罐區(qū)動(dòng)火作業(yè),作業(yè)前檢測(cè)苯蒸汽濃度為80mg/m3(苯MAC=6mg/m3)。下列作業(yè)許可管理措施中,正確的是()。A.立即開(kāi)具二級(jí)動(dòng)火票,作業(yè)時(shí)間不超過(guò)8小時(shí)B.對(duì)罐內(nèi)氣體進(jìn)行置換,檢測(cè)合格后開(kāi)具一級(jí)動(dòng)火票C.降低通風(fēng)量,待濃度自然下降后作業(yè)D.佩戴過(guò)濾式防毒面具,直接進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)答案:B解析:苯蒸汽濃度遠(yuǎn)超MAC值(6mg/m3),需先置換合格;罐區(qū)動(dòng)火屬一級(jí)動(dòng)火作業(yè),需檢測(cè)合格后開(kāi)具一級(jí)動(dòng)火票。4.下列化工設(shè)備安全附件中,屬于壓力泄放裝置的是()。A.爆破片串聯(lián)安全閥B.管道靜電接地裝置C.反應(yīng)釜溫度遠(yuǎn)傳儀表D.儲(chǔ)罐呼吸閥阻火器答案:A解析:爆破片和安全閥均為壓力泄放裝置;阻火器屬防火設(shè)施,靜電接地屬防電設(shè)施,溫度儀表屬監(jiān)測(cè)設(shè)施。5.某光氣合成裝置設(shè)置了光氣泄漏檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng),其報(bào)警值應(yīng)設(shè)置為()。A.高報(bào)1ppm,高高報(bào)2ppm(光氣PCTWA=0.5ppm)B.高報(bào)0.5ppm,高高報(bào)1ppmC.高報(bào)2ppm,高高報(bào)5ppmD.高報(bào)0.1ppm,高高報(bào)0.2ppm答案:B解析:有毒氣體報(bào)警值應(yīng)設(shè)置為:一級(jí)報(bào)警(高報(bào))≤PCTWA,二級(jí)報(bào)警(高高報(bào))≤2×PCTWA。光氣PCTWA=0.5ppm,故高報(bào)0.5ppm,高高報(bào)1ppm。二、多項(xiàng)選擇題(共10題,每題2分。每題的備選項(xiàng)中,有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意,至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選,本題不得分;少選,所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分)21.某企業(yè)開(kāi)展HAZOP分析,針對(duì)“反應(yīng)釜進(jìn)料管線堵塞”偏差,可能導(dǎo)致的后果包括()。A.反應(yīng)物料配比失調(diào)B.釜內(nèi)壓力急劇升高C.攪拌電機(jī)過(guò)載停機(jī)D.反應(yīng)熱無(wú)法及時(shí)移出E.物料逆向竄入原料罐答案:ADE解析:進(jìn)料管線堵塞會(huì)導(dǎo)致物料無(wú)法正常輸入,引發(fā)配比失調(diào)(A);若為放熱反應(yīng),物料不足可能導(dǎo)致反應(yīng)熱累積(D);堵塞可能引發(fā)背壓升高,導(dǎo)致物料逆向(E)。壓力升高需看是否有出料受阻,攪拌過(guò)載與物料量無(wú)直接關(guān)聯(lián)(B、C錯(cuò)誤)。22.關(guān)于化工裝置開(kāi)停車安全管理,下列做法正確的有()。A.開(kāi)車前編制開(kāi)停車方案,經(jīng)總工程師審批B.停車時(shí)優(yōu)先切斷進(jìn)料,再逐步降低溫度、壓力C.開(kāi)車過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常,立即恢復(fù)至前一階段狀態(tài)D.盲板抽堵作業(yè)實(shí)行“一張盲板一張票”E.開(kāi)停車期間安排兼職安全管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)答案:ABCD解析:開(kāi)停車需專人監(jiān)護(hù),應(yīng)安排專職安全管理人員(E錯(cuò)誤);其他選項(xiàng)符合《化工企業(yè)開(kāi)停車安全管理規(guī)范》要求。23.某液氯儲(chǔ)罐區(qū)存在的危險(xiǎn)有害因素包括()。A.液氯泄漏導(dǎo)致中毒B.儲(chǔ)罐超壓引發(fā)物理爆炸C.氯與水反應(yīng)生成鹽酸的腐蝕D.夏季高溫導(dǎo)致液氯汽化量增加E.操作失誤導(dǎo)致倒罐時(shí)混入有機(jī)物答案:ABCDE解析:液氯為劇毒氣體(A);儲(chǔ)罐屬壓力容器,超壓可能物理爆炸(B);氯與水反應(yīng)生成酸(C);高溫增加汽化(D);氯與有機(jī)物反應(yīng)可能爆炸(E)。24.下列特殊作業(yè)中,需辦理《受限空間作業(yè)證》的有()。A.進(jìn)入直徑1.2m的反應(yīng)釜內(nèi)清淤B.進(jìn)入深度3m的污水井內(nèi)檢測(cè)C.進(jìn)入高度2.5m的循環(huán)水池頂部巡檢D.進(jìn)入容積5m3的氮?dú)庵脫Q后儲(chǔ)罐內(nèi)動(dòng)火E.進(jìn)入地下密閉電纜溝內(nèi)維修答案:ABDE解析:受限空間需滿足“封閉或半封閉”“進(jìn)出口受限”“可能存在危險(xiǎn)有害因素”。循環(huán)水池頂部巡檢未進(jìn)入內(nèi)部(C錯(cuò)誤),其他均符合。25.關(guān)于化工企業(yè)應(yīng)急管理,正確的做法有()。A.每年至少組織1次綜合應(yīng)急預(yù)案演練B.危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏專項(xiàng)預(yù)案每3年修訂1次C.現(xiàn)場(chǎng)處置方案每半年至少演練1次D.應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單包含空氣呼吸器、洗眼器E.與周邊社區(qū)簽訂應(yīng)急聯(lián)動(dòng)協(xié)議答案:ACDE解析:專項(xiàng)預(yù)案應(yīng)每3年至少修訂1次(B錯(cuò)誤,“每3年修訂1次”表述不準(zhǔn)確,應(yīng)為“至少”),其他選項(xiàng)符合《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》要求。三、案例分析題(共4題,每題20分,共80分)(一)2023年8月15日,某化工有限公司(主營(yíng)氯化石蠟生產(chǎn))發(fā)生一起氯氣泄漏事故。事故經(jīng)過(guò):1氯化反應(yīng)釜進(jìn)料閥密封墊老化,當(dāng)班操作員張某巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)法蘭處有少量氯氣泄漏(有輕微刺激性氣味),未立即報(bào)告,僅用扳手緊固螺栓。10分鐘后,密封墊破裂,大量氯氣噴出,造成3人中毒(其中1人重傷),周邊200m范圍內(nèi)居民緊急疏散。背景資料:1.該企業(yè)氯化工藝為重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝,反應(yīng)釜設(shè)計(jì)壓力1.6MPa,操作壓力0.81.2MPa。2.企業(yè)未針對(duì)氯氣泄漏制定專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案,僅在綜合預(yù)案中簡(jiǎn)單提及。3.張某為新入職3個(gè)月的員工,未參加過(guò)氯氣泄漏專項(xiàng)培訓(xùn)。4.現(xiàn)場(chǎng)氯氣檢測(cè)報(bào)警儀故障,已停用2周未維修。問(wèn)題:1.分析本次事故的直接原因和間接原因。(6分)2.指出企業(yè)在安全管理方面存在的主要問(wèn)題。(6分)3.針對(duì)氯氣泄漏提出應(yīng)急處置措施。(8分)答案:1.直接原因:(1)物的不安全狀態(tài):1反應(yīng)釜進(jìn)料閥密封墊老化,法蘭密封失效。(2)人的不安全行為:操作員張某發(fā)現(xiàn)泄漏未立即報(bào)告,違規(guī)緊固螺栓導(dǎo)致密封墊破裂。間接原因:(1)設(shè)備管理不到位:未定期檢查、更換密封墊,檢測(cè)報(bào)警儀故障未及時(shí)維修。(2)培訓(xùn)教育缺失:新員工未接受氯氣泄漏專項(xiàng)培訓(xùn),安全意識(shí)不足。(3)應(yīng)急預(yù)案缺陷:未制定氯氣泄漏專項(xiàng)預(yù)案,應(yīng)急處置缺乏針對(duì)性。2.安全管理問(wèn)題:(1)設(shè)備檢維修管理混亂:密封墊老化未及時(shí)更換,檢測(cè)報(bào)警儀長(zhǎng)期停用。(2)隱患排查治理不到位:巡檢發(fā)現(xiàn)泄漏未啟動(dòng)隱患整改流程。(3)安全教育培訓(xùn)不足:新員工未進(jìn)行專項(xiàng)應(yīng)急培訓(xùn),操作技能不達(dá)標(biāo)。(4)應(yīng)急預(yù)案體系不健全:未針對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管工藝制定專項(xiàng)預(yù)案。(5)安全管理制度執(zhí)行不嚴(yán):巡檢記錄未體現(xiàn)泄漏情況,隱患上報(bào)機(jī)制失效。3.應(yīng)急處置措施:(1)立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng),停止氯化反應(yīng),切斷進(jìn)料閥門,關(guān)閉相關(guān)設(shè)備電源。(2)現(xiàn)場(chǎng)人員佩戴正壓式空氣呼吸器,設(shè)置警戒區(qū)域(上風(fēng)或側(cè)風(fēng)方向),禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。(3)利用噴霧水或堿液(如2%碳酸氫鈉溶液)稀釋中和泄漏氯氣,降低濃度。(4)對(duì)中毒人員迅速轉(zhuǎn)移至上風(fēng)處,解開(kāi)衣領(lǐng)保持呼吸通暢,嚴(yán)重者立即送醫(yī)。(5)通知周邊社區(qū)啟動(dòng)疏散程序,通過(guò)廣播、短信等方式告知居民向上風(fēng)方向撤離。(6)組織維修人員佩戴防護(hù)裝備,使用專用工具封堵泄漏點(diǎn)(如更換密封墊)。(7)應(yīng)急結(jié)束后,對(duì)泄漏原因全面調(diào)查,修復(fù)檢測(cè)報(bào)警儀,開(kāi)展全員應(yīng)急培訓(xùn)。(二)某石化企業(yè)擬新建一套年產(chǎn)10萬(wàn)噸苯乙烯裝置,工藝采用乙苯脫氫法(主反應(yīng):乙苯→苯乙烯+H?,反應(yīng)溫度600650℃,壓力0.050MPa)。設(shè)計(jì)單位編制了安全設(shè)施設(shè)計(jì)專篇,其中部分內(nèi)容如下:1.反應(yīng)系統(tǒng)設(shè)置緊急停車系統(tǒng)(ESD),觸發(fā)條件包括:反應(yīng)器溫度≥680℃、壓力≥0.02MPa、循環(huán)氫流量≤設(shè)計(jì)值的80%。2.苯乙烯儲(chǔ)罐區(qū)設(shè)置固定式泡沫滅火系統(tǒng),防火堤高度1.2m,堤內(nèi)有效容積為最大罐容積的1.2倍。3.裝置區(qū)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域劃分為2區(qū),電氣設(shè)備選用ExdIIBT3Gb級(jí)。4.控制室與裝置區(qū)距離25m,采用非燃燒材料建造,抗爆設(shè)計(jì)等級(jí)為0.1MPa。問(wèn)題:1.指出安全設(shè)施設(shè)計(jì)中存在的不符合規(guī)范之處,并說(shuō)明理由。(10分)2.針對(duì)乙苯脫氫工藝,應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的工藝參數(shù)有哪些?(5分)3.簡(jiǎn)述苯乙烯儲(chǔ)罐區(qū)需設(shè)置的安全設(shè)施(至少5項(xiàng))。(5分)答案:1.不符合規(guī)范之處及理由:(1)ESD觸發(fā)溫度設(shè)置不合理:乙苯脫氫反應(yīng)溫度600650℃,設(shè)計(jì)觸發(fā)溫度680℃(超溫30℃),應(yīng)設(shè)置為660670℃(超溫1020℃),避免反應(yīng)失控。(2)防火堤有效容積不足:規(guī)范要求防火堤內(nèi)有效容積應(yīng)不小于最大罐容積的1.5倍(本題為1.2倍)。(3)電氣設(shè)備選型錯(cuò)誤:苯乙烯蒸氣爆炸極限1.1%6.1%(IIA類),但氫氣(爆炸極限4%75%,IIB類)為反應(yīng)副產(chǎn)物,裝置區(qū)存在IIB類氣體,ExdIIBT3Gb級(jí)正確(原設(shè)計(jì)無(wú)誤,可能用戶需注意實(shí)際氫氣為IIC類,此處假設(shè)為IIB)。(注:實(shí)際氫氣屬IIC類,若存在氫氣,電氣設(shè)備應(yīng)選ExdIICT3Gb,故此處設(shè)計(jì)錯(cuò)誤)(4)控制室抗爆設(shè)計(jì)不足:裝置區(qū)與控制室距離25m(規(guī)范要求甲類裝置與控制室距離≥30m),且抗爆設(shè)計(jì)等級(jí)0.1MPa可能不足(需根據(jù)爆炸超壓計(jì)算確定)。2.重點(diǎn)監(jiān)測(cè)工藝參數(shù):反應(yīng)器溫度、壓力;乙苯進(jìn)料流量;脫氫催化劑床層溫度;循環(huán)氫流量及純度;苯乙烯、氫氣產(chǎn)出量;冷卻系統(tǒng)溫度、壓力;緊急停車系統(tǒng)(ESD)狀態(tài);可燃/有毒氣體濃度。3.苯乙烯儲(chǔ)罐區(qū)安全設(shè)施:(1)固定式可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀(檢測(cè)苯乙烯蒸氣)。(2)固定式泡沫滅火系統(tǒng)(低倍數(shù)或中倍數(shù))。(3)防火堤(有效容積符合要求,堤身不燃材料)。(4)靜電接地裝置(儲(chǔ)罐、管道跨接)。(5)噴淋冷卻系統(tǒng)(夏季高溫時(shí)降溫)。(6)緊急切斷閥(儲(chǔ)罐進(jìn)出口管道)。(7)風(fēng)向標(biāo)、安全警示標(biāo)志。(三)某化工企業(yè)污水處理站負(fù)責(zé)處理含氰廢水(氰化物濃度5080mg/L)。2023年10月,企業(yè)對(duì)調(diào)節(jié)池進(jìn)行清淤作業(yè),作業(yè)前流程如下:①關(guān)閉進(jìn)水閥,排空池內(nèi)廢水;②自然通風(fēng)24小時(shí);③檢測(cè)池內(nèi)氧氣濃度19.5%、氰化氫濃度0.3mg/m3(MAC=1mg/m3);④辦理《受限空間作業(yè)證》,作業(yè)時(shí)間8:0016:00;⑤作業(yè)人員佩戴過(guò)濾式防毒面具(濾毒罐為綜合型)、安全帶,監(jiān)護(hù)人在池口值守。作業(yè)進(jìn)行2小時(shí)后,作業(yè)人員李某出現(xiàn)頭暈、惡心癥狀,隨即暈倒。監(jiān)護(hù)人立即進(jìn)入池內(nèi)施救,也出現(xiàn)中毒癥狀。事故共造成2人中毒(送醫(yī)搶救脫險(xiǎn))。問(wèn)題:1.分析清淤作業(yè)過(guò)程中存在的安全隱患。(8分)2.指出受限空間作業(yè)許可管理的錯(cuò)誤之處。(6分)3.簡(jiǎn)述含氰廢水處理的安全技術(shù)措施(至少4項(xiàng))。(6分)答案:1.安全隱患:(1)通風(fēng)方式不當(dāng):僅自然通風(fēng),未采用強(qiáng)制通風(fēng)(機(jī)械送風(fēng)/排風(fēng)),氰化氫氣體積聚。(2)檢測(cè)不全面:未檢測(cè)甲烷等可燃?xì)怏w(含氰廢水可能厭氧產(chǎn)生沼氣)。(3)防護(hù)裝備錯(cuò)誤:過(guò)濾式防毒面具無(wú)法防護(hù)高濃度氰化氫(尤其在氧含量不足時(shí)),應(yīng)使用正壓式空氣呼吸器。(4)監(jiān)護(hù)措施失效:監(jiān)護(hù)人未佩戴防護(hù)裝備進(jìn)入池內(nèi)施救,擴(kuò)大事故。(5)作業(yè)時(shí)間過(guò)長(zhǎng):受限空間作業(yè)應(yīng)每2小時(shí)檢測(cè)一次,連續(xù)作業(yè)超4小時(shí)需輪換。2.許可管理錯(cuò)誤:(1)檢測(cè)指標(biāo)不全:未檢測(cè)可燃?xì)怏w濃度(如甲烷)。(2)防護(hù)裝備不符合要求:使用過(guò)濾式防毒面具(應(yīng)使用隔絕式呼吸器)。(3)監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)不足:未掌握受限空間應(yīng)急救援技能,盲目進(jìn)入施救。(4)作業(yè)審批不嚴(yán):未對(duì)通風(fēng)效果、檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。(5)未制定應(yīng)急處置方案:無(wú)中毒事故現(xiàn)場(chǎng)處置措施。3.含氰廢水處理安全技術(shù)措施:(1)采用堿性氯化法處理(投加次氯酸鈉,控制pH≥10),避免酸性條件下氰化氫揮發(fā)。(2)處理系統(tǒng)密閉化,設(shè)置局部排風(fēng)裝置,收集氰化氫氣體并堿液吸收。(3)設(shè)置在線氰化物濃度監(jiān)測(cè)儀,與加藥裝置聯(lián)鎖。(4)操作人員佩戴正壓式空氣呼吸器、防化服,配備便攜式氰化氫檢測(cè)報(bào)警儀。(5)廢水處理區(qū)域設(shè)置洗眼器、應(yīng)急噴淋裝置,周邊配備氰化物解毒劑(如亞硝酸鈉)。(四)某化肥廠合成氨裝置(設(shè)計(jì)產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年)采用固定床煤氣化工藝(原料為無(wú)煙煤),主要設(shè)備包括煤氣發(fā)生爐(操作溫度11001200℃,壓力0.05MPa)、煤氣洗滌塔、變換爐、合成塔等。2023年12月,企業(yè)開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控,對(duì)煤氣發(fā)生爐進(jìn)行JHA(工作危害分析),識(shí)別出“加煤操作”作業(yè)步驟的危害因素及現(xiàn)有控制措施如下:|作業(yè)步驟|危害因素|現(xiàn)有控制措施||||||開(kāi)啟加煤斗|煤氣泄漏引發(fā)中毒、爆炸|佩戴過(guò)濾式防毒面具||裝入煤塊|煤塊墜落砸傷|佩戴安全帽||關(guān)閉加煤斗|密封不嚴(yán)導(dǎo)致煤氣泄漏|定期檢查密封墊|問(wèn)題:1.補(bǔ)
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