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一級建造師管理與實務(wù)機電安裝練習(xí)題及答案某機電安裝公司承接了南方某石化企業(yè)新建年產(chǎn)50萬噸芳烴裝置的機電安裝工程,工程內(nèi)容包括工藝管道安裝(設(shè)計壓力10MPa,介質(zhì)為高溫高壓油氣)、壓縮機組安裝(單臺重量80t)、變配電系統(tǒng)(10kV)及自動控制系統(tǒng)施工。合同約定:工程材料由建設(shè)單位采購,施工工期18個月,質(zhì)量目標為國家優(yōu)質(zhì)工程獎。施工過程中發(fā)生以下事件:事件1:施工單位編制了工藝管道焊接施工方案,其中明確:管道焊接采用氬電聯(lián)焊,焊條選用E6015,焊接溫度控制在100℃~150℃;無損檢測采用射線檢測(RT),檢測比例為20%;焊縫返修采用碳弧氣刨清根,返修后重新進行RT檢測。方案報項目技術(shù)負責(zé)人審批后實施。事件2:壓縮機組安裝前,施工單位對設(shè)備基礎(chǔ)進行驗收,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)混凝土強度等級為C30(設(shè)計要求C35),預(yù)埋地腳螺栓中心距偏差15mm(允許偏差±2mm)。建設(shè)單位要求施工單位處理后再安裝。事件3:變配電系統(tǒng)施工完成后,施工單位進行了電氣設(shè)備交接試驗,其中10kV電力變壓器試驗項目包括:絕緣電阻測量、直流電阻測量、變比測量、繞組連同套管的交流耐壓試驗。試驗合格后,施工單位認為具備送電條件,直接進行了送電操作。事件4:工程進入收尾階段,建設(shè)單位要求施工單位在30日內(nèi)完成全部工程資料整理并提交,否則扣除5%的工程尾款。施工單位認為資料整理需要45日,向建設(shè)單位提出工期索賠。問題1:指出事件1中焊接施工方案的不妥之處,說明正確做法。答案:事件1中焊接施工方案的不妥之處及正確做法:(1)不妥之處:方案僅報項目技術(shù)負責(zé)人審批后實施。正確做法:該工藝管道為高壓管道(設(shè)計壓力10MPa≥10MPa),屬于超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程,其焊接施工方案需經(jīng)施工單位技術(shù)負責(zé)人審核,總監(jiān)理工程師審查,還應(yīng)組織專家論證,論證通過后方可實施。(2)不妥之處:射線檢測比例為20%。正確做法:設(shè)計壓力≥10MPa的工業(yè)管道,其環(huán)向?qū)雍缚p的射線檢測比例應(yīng)為100%。(3)不妥之處:焊縫返修后僅重新進行RT檢測。正確做法:焊縫返修后,除重新進行RT檢測外,若原缺陷為裂紋等危害性缺陷,還應(yīng)增加表面檢測(如磁粉檢測或滲透檢測)。問題2:針對事件2中設(shè)備基礎(chǔ)的質(zhì)量問題,施工單位應(yīng)如何處理?答案:針對事件2中設(shè)備基礎(chǔ)的質(zhì)量問題,施工單位應(yīng)采取以下處理措施:(1)基礎(chǔ)混凝土強度不足(C30<C35):應(yīng)請有資質(zhì)的檢測單位對基礎(chǔ)進行回彈檢測或鉆芯取樣檢測,若確認強度不滿足設(shè)計要求,需與設(shè)計單位協(xié)商,提出加固處理方案(如增大基礎(chǔ)截面、采用結(jié)構(gòu)膠補強等),經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理、建設(shè)單位批準后實施。(2)預(yù)埋地腳螺栓中心距偏差15mm(允許偏差±2mm):偏差超過允許值,需采用植筋或化學(xué)螺栓的方式重新固定地腳螺栓。具體步驟為:將原螺栓周圍混凝土鑿除,清理干凈后,按設(shè)計位置鉆孔,植入化學(xué)螺栓,待膠結(jié)材料強度達到要求后,進行螺栓緊固和驗收。問題3:事件3中變配電系統(tǒng)送電操作存在哪些錯誤?正確的送電程序是什么?答案:事件3中變配電系統(tǒng)送電操作的錯誤及正確程序:錯誤1:施工單位自行進行送電操作。正確做法:送電前需經(jīng)監(jiān)理單位檢查確認,建設(shè)單位組織,供電部門驗收合格后,由專業(yè)電工操作。錯誤2:未進行全壓沖擊合閘試驗。正確做法:10kV電力變壓器在送電前應(yīng)進行5次全壓沖擊合閘試驗,每次間隔時間不少于5min,無異?,F(xiàn)象后方可投入運行。錯誤3:未對配電裝置進行全面檢查。正確做法:送電前應(yīng)檢查設(shè)備接線是否正確、接地是否良好、保護裝置是否整定合格、標識是否清晰等。正確送電程序:(1)完成電氣設(shè)備交接試驗并合格;(2)編制送電方案,經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)單位審批;(3)對全體操作人員進行安全技術(shù)交底;(4)檢查確認所有設(shè)備處于斷開狀態(tài),接地開關(guān)閉合;(5)由供電部門驗收合格后,拆除臨時接地線;(6)先合高壓進線柜斷路器,再合變壓器柜斷路器,最后合低壓配電柜斷路器;(7)送電后監(jiān)測各相電壓、電流,檢查設(shè)備運行狀態(tài),無異常后投入正常運行。問題4:事件4中施工單位的工期索賠是否成立?說明理由。若索賠成立,可索賠的工期為多少天?答案:事件4中施工單位的工期索賠成立。理由:建設(shè)單位要求30日內(nèi)完成資料整理,而施工單位認為需要45日,屬于建設(shè)單位提出的合同外要求,且資料整理屬于合同約定的施工單位義務(wù),但建設(shè)單位壓縮合理工期(4530=15天),導(dǎo)致施工單位需增加資源投入或無法按正常進度完成,根據(jù)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》,發(fā)包人要求承包人提前完成合同約定工作的,應(yīng)承擔承包人因此增加的費用,并給予工期順延。可索賠的工期為15天(45天30天)。某機電安裝公司通過公開招標承接了北方某大型商業(yè)綜合體的機電安裝工程,工程內(nèi)容包括通風(fēng)與空調(diào)工程(含10臺組合式空調(diào)機組、30000m2風(fēng)管)、建筑電氣工程(含4臺1600kVA變壓器、20000m電纜)、建筑智能化工程(含BA系統(tǒng)、安防系統(tǒng))。合同約定:工程預(yù)付款為合同價的10%,進度款按月支付,保留金為結(jié)算價的3%。施工過程中發(fā)生以下事件:事件1:通風(fēng)與空調(diào)工程施工前,施工單位編制了風(fēng)管制作安裝專項方案,其中風(fēng)管加固方式為:邊長630mm的矩形風(fēng)管采用楞筋加固,邊長1250mm的風(fēng)管采用角鋼法蘭加固。方案中未明確風(fēng)管漏風(fēng)量檢測要求。事件2:建筑電氣工程施工時,施工單位采購的電纜進場后,僅檢查了電纜的規(guī)格型號和外觀質(zhì)量,即進行敷設(shè)。監(jiān)理工程師要求停止施工,指出進場驗收不符合要求。事件3:建筑智能化工程中,BA系統(tǒng)調(diào)試時,發(fā)現(xiàn)部分傳感器信號不穩(wěn)定,施工單位更換傳感器后仍未解決問題。經(jīng)檢查,原因為信號線纜與動力電纜平行敷設(shè)且間距僅100mm(規(guī)范要求≥300mm)。事件4:工程竣工結(jié)算時,施工單位上報結(jié)算價8500萬元(含工程預(yù)付款800萬元、安全文明施工費200萬元),建設(shè)單位審核后認為:①工程預(yù)付款應(yīng)從進度款中抵扣;②安全文明施工費按實際發(fā)生額結(jié)算(實際發(fā)生180萬元);③保留金應(yīng)按結(jié)算價的5%扣留。雙方產(chǎn)生爭議。問題1:事件1中風(fēng)管制作安裝專項方案存在哪些問題?風(fēng)管漏風(fēng)量檢測應(yīng)如何實施?答案:事件1中專項方案的問題:(1)風(fēng)管加固方式錯誤:邊長630mm的矩形風(fēng)管(屬于中壓系統(tǒng),邊長>630mm時需加固),僅采用楞筋加固可能不足,應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)工作壓力選擇加固方式;邊長1250mm的風(fēng)管(屬于高壓系統(tǒng)),除角鋼法蘭加固外,還應(yīng)采用風(fēng)管內(nèi)支撐加固(如鋼管支撐)。(2)未明確漏風(fēng)量檢測要求:專項方案應(yīng)明確檢測方法(正壓或負壓法)、檢測數(shù)量(按系統(tǒng)數(shù)量的10%且不少于1個系統(tǒng))、檢測標準(中壓系統(tǒng)漏風(fēng)率≤1.0%,高壓系統(tǒng)≤0.5%)。風(fēng)管漏風(fēng)量檢測實施要求:(1)檢測應(yīng)在風(fēng)管系統(tǒng)安裝完成后,嚴密性檢驗合格的基礎(chǔ)上進行;(2)采用漏風(fēng)量測試裝置(如風(fēng)機、孔板、壓差計等),對選定的系統(tǒng)進行整體漏風(fēng)率測試;(3)中壓系統(tǒng)抽檢比例為20%,高壓系統(tǒng)100%;(4)檢測結(jié)果應(yīng)符合《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50243)的規(guī)定。問題2:事件2中電纜進場驗收還應(yīng)檢查哪些內(nèi)容?監(jiān)理工程師要求停止施工是否合理?答案:電纜進場驗收還應(yīng)檢查的內(nèi)容:(1)產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告(含3C認證);(2)電纜的導(dǎo)體截面積(用千分尺測量)、絕緣層厚度;(3)電纜的電氣性能(如絕緣電阻,用兆歐表測量);(4)多芯電纜的絞合方向、標志標識;(5)進口電纜的商檢證明、中文說明書。監(jiān)理工程師要求停止施工合理。理由:電纜屬于關(guān)鍵電氣材料,進場驗收未完成規(guī)定項目(如未檢測絕緣電阻、未核查質(zhì)量證明文件),可能存在質(zhì)量隱患,根據(jù)《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50303),材料進場驗收不合格不得使用,因此監(jiān)理工程師有權(quán)要求暫停施工。問題3:事件3中BA系統(tǒng)傳感器信號不穩(wěn)定的原因是什么?應(yīng)如何處理?答案:原因:信號線纜與動力電纜平行敷設(shè)間距不足(100mm<300mm),動力電纜產(chǎn)生的電磁干擾影響了傳感器的信號傳輸。處理措施:(1)重新敷設(shè)信號線纜,與動力電纜保持≥300mm的間距;(2)若無法滿足間距要求,應(yīng)在信號線纜外增設(shè)金屬屏蔽層,并做好屏蔽層接地;(3)對已受干擾的傳感器信號進行重新校準,確保數(shù)據(jù)準確性;(4)加強線纜敷設(shè)的隱蔽工程驗收,確保符合規(guī)范要求。問題4:事件4中建設(shè)單位的審核意見是否正確?說明理由。答案:建設(shè)單位的審核意見分析:(1)①工程預(yù)付款應(yīng)從進度款中抵扣:正確。根據(jù)《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》,預(yù)付款應(yīng)在工程進度款中按約定比例抵扣,通常從達到合同價的20%~30%時開始抵扣。(2)②安全文明施工費按實際發(fā)生額結(jié)算(180萬元):錯誤。安全文明施工費屬于不可競爭費用,應(yīng)按合同約定的金額(200萬元)支付,不得因?qū)嶋H發(fā)生額減少而扣減,且應(yīng)在開工后28天內(nèi)預(yù)付不低于60%的安全文明施工費。(3)③保留金按結(jié)算價的5%扣留:錯誤。合同約定保留金為3%,建設(shè)單位無權(quán)單方面變更,應(yīng)按合同約定執(zhí)行。某機電安裝公司承接了某大型火力發(fā)電廠汽輪發(fā)電機組的安裝工程,工程內(nèi)容包括汽輪機本體安裝(N60024.2/566/566型,額定功率600MW)、發(fā)電機安裝(QFSN6002型)、汽水管道安裝(主蒸汽管道設(shè)計壓力24.2MPa,溫度566℃)、輔機設(shè)備安裝(如凝結(jié)水泵、給水泵)。施工過程中發(fā)生以下事件:事件1:汽輪機轉(zhuǎn)子到貨后,施工單位對轉(zhuǎn)子進行了外觀檢查,測量了軸頸圓度(0.02mm)、圓柱度(0.03mm),認為符合要求,直接進行了安裝。事件2:主蒸汽管道焊接時,采用鎢極氬弧焊(TIG)打底+焊條電弧焊(SMAW)填充蓋面,焊接材料為R317焊條(熔敷金屬抗拉強度≥540MPa)。焊接完成后,施工單位進行了100%射線檢測(RT),檢測結(jié)果顯示2道焊縫存在裂紋缺陷。事件3:發(fā)電機穿轉(zhuǎn)子時,施工單位使用自制的專用吊具,吊具起重量為80t(轉(zhuǎn)子重量75t)。穿裝過程中,轉(zhuǎn)子與定子內(nèi)膛發(fā)生輕微碰撞,導(dǎo)致定子繞組絕緣損傷。事件4:工程試運行階段,汽輪機沖轉(zhuǎn)至3000r/min時,振動值達到0.12mm(允許值≤0.03mm),軸承溫度升至95℃(允許值≤80℃),試運被迫停止。問題1:事件1中汽輪機轉(zhuǎn)子的驗收是否完整?還應(yīng)進行哪些檢測項目?答案:事件1中轉(zhuǎn)子驗收不完整。還應(yīng)進行的檢測項目:(1)轉(zhuǎn)子的彎曲度測量(用百分表在軸頸或聯(lián)軸器處測量,最大彎曲值≤0.02mm);(2)轉(zhuǎn)子的徑向跳動和端面跳動測量(聯(lián)軸器處徑向跳動≤0.02mm,端面跳動≤0.03mm);(3)轉(zhuǎn)子的動平衡試驗報告核查(應(yīng)有制造廠提供的動平衡合格證明);(4)軸頸表面粗糙度檢查(應(yīng)≤0.8μm);(5)轉(zhuǎn)子中心孔探傷(采用超聲波檢測,無裂紋等缺陷)。問題2:事件2中主蒸汽管道焊縫裂紋的可能原因有哪些?應(yīng)采取哪些預(yù)防措施?答案:可能原因:(1)焊接材料選擇不當:主蒸汽管道為高溫高壓管道(P=24.2MPa,T=566℃),應(yīng)選用高鉻鉬釩耐熱鋼焊條(如R347),R317焊條(Cr1.25Mo0.5)可能強度不足;(2)焊接工藝參數(shù)不合理:如焊接電流過大導(dǎo)致過熱,或?qū)娱g溫度過低(應(yīng)≥200℃)導(dǎo)致冷裂紋;(3)焊前預(yù)熱或焊后熱處理不符合要求:主蒸汽管道焊接前應(yīng)預(yù)熱至250℃~350℃,焊后應(yīng)進行730℃~760℃的高溫回火處理;(4)焊縫清理不徹底:坡口處有油污、氧化皮等雜質(zhì),導(dǎo)致熔合不良。預(yù)防措施:(1)重新確認焊接材料,選用與母材匹配的耐熱鋼焊條(如R347);(2)嚴格按焊接工藝評定(PQR)確定的參數(shù)施焊,控制層間溫度;(3)焊前進行250℃~350℃預(yù)熱,焊后立即進行后熱(250℃~300℃×2h),然后進行730℃~760℃×(壁厚×2min)的熱處理;(4)焊前清理坡口及兩側(cè)20mm范圍內(nèi)的油污、氧化皮,采用丙酮清洗;(5)加強焊接過程監(jiān)控,每道焊縫完成后及時進行外觀檢查和無損檢測。問題3:事件3中發(fā)電機穿轉(zhuǎn)子操作存在哪些錯誤?正確的穿裝方法是什么?答案:錯誤:(1)自制吊具未經(jīng)驗算:雖然吊具起重量(80t)大于轉(zhuǎn)子重量(75t),但需進行強度和剛度校核,并經(jīng)監(jiān)理、建設(shè)單位驗收;(2)穿裝過程中發(fā)生碰撞:未采取保護措施(如在定子內(nèi)膛鋪設(shè)軟質(zhì)材料),導(dǎo)致絕緣損傷。正確穿裝方法:(1)轉(zhuǎn)子穿裝前,應(yīng)完成定子內(nèi)部清理、通風(fēng)孔檢查、繞組絕緣測試(絕緣電阻≥1000MΩ);(2)使用制造廠提供的專用吊具(或經(jīng)校核的自制吊具),吊點應(yīng)位于轉(zhuǎn)子重心兩側(cè);(3)在定子內(nèi)膛鋪設(shè)橡皮板或毛氈,防止轉(zhuǎn)子與定子碰撞;(4)采用接軸法或滑移法穿裝:接軸法是將轉(zhuǎn)子通過接長軸與卷揚機連接,緩慢拉入定子;滑移法是在定子內(nèi)放置滑板,轉(zhuǎn)子通過滑板滑移進入;(5)穿裝過程中設(shè)專人監(jiān)視,確保轉(zhuǎn)子中心與定子中心一致,偏差≤0.5mm;(6)穿裝完成后,測量空氣間隙(各點間隙與平均間隙的偏差≤±5%),檢查繞組絕緣無損傷。問題4:事件4中汽輪機振動和軸承溫度超標可能的原因有哪些?答案:可能原因:(1)轉(zhuǎn)子找正不合格:聯(lián)軸器中心偏差過大(端面間隙偏差>0.03mm,徑向偏差>0.02mm),導(dǎo)致運行時產(chǎn)生不平衡力;(2)軸承安裝質(zhì)量問題:軸瓦間隙過大或過小(頂隙應(yīng)為軸頸的1‰~1.5‰,側(cè)隙為頂隙的1/2),軸瓦與軸頸接觸不良(接觸面積<75%);(3)轉(zhuǎn)子動平衡未達標:制造廠動平衡精度不足,或運輸、安裝過程中轉(zhuǎn)子失衡;(4)潤滑油系統(tǒng)問題:潤滑油壓力不足(正常0.15~0.25MPa)、油溫過高(正常40℃~50℃)、油質(zhì)污染(顆粒度超過NAS7級);(5)基礎(chǔ)沉降不均:汽輪機基礎(chǔ)各點沉降差超過允許值(≤0.02mm/m),導(dǎo)致設(shè)備傾斜;(6)汽輪機動靜部分摩擦:隔板汽封、軸封間隙過?。ㄒ话?.5mm~0.8mm),運行中發(fā)生碰磨。某機電安裝公司承接了某市政污水處理廠的機電安裝工程,工程內(nèi)容包括提升泵房(4臺潛水排污泵,流量1000m3/h,揚程15m)、曝氣池(20臺羅茨鼓風(fēng)機,風(fēng)量50m3/min,風(fēng)壓50kPa)、污泥脫水機房(3臺帶式壓濾機,處理能力10t/h)。合同約定:工程質(zhì)量驗收執(zhí)行《建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50242)和《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50243)。施工過程中發(fā)生以下事件:事件1:潛水排污泵安裝時,施工單位將泵體直接固定在基礎(chǔ)上,未設(shè)置減震裝置。運行時泵體振動大,噪音超標。事件2:羅茨鼓風(fēng)機安裝完成后,施工單位進行了單機試運行,試運行時間2h,記錄了電機電流、風(fēng)機出口壓力等參數(shù),認為試運行合格。事件3:帶式壓濾機安裝時,施工單位未對濾帶跑偏裝置進行調(diào)試,投運后濾帶頻繁跑偏,導(dǎo)致脫水效果差。事件4:工程竣工后,建設(shè)單位組織施工、設(shè)計、監(jiān)理單位進行了竣工驗收,未邀請質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)參加。驗收時發(fā)現(xiàn)曝氣池風(fēng)機房未設(shè)置隔聲門窗,要求施工單位整改。問題1:事件1中潛水排污泵振動噪音超標的原因是什么?應(yīng)如何處理?答案:原因:未設(shè)置減震裝置。潛水排污泵屬于旋轉(zhuǎn)設(shè)備,運行時會產(chǎn)生振動,直接固定在基礎(chǔ)上會導(dǎo)致振動傳遞至基礎(chǔ)和周圍結(jié)構(gòu),產(chǎn)生噪音。處理措施:(1)在泵體與基礎(chǔ)之間加裝減震墊(如橡膠減震墊、彈簧減震器),減震墊的面積應(yīng)≥泵底座面積的1.5倍,厚度≥50mm;(2)檢查泵的安裝水平度(允許偏差≤0.1mm/m),調(diào)整墊鐵使泵體水平;(3)對泵的進出口管道進行柔性連接(如加裝可曲撓橡膠接頭),減少管道振動傳遞;(4)重新進行試運行,監(jiān)測振動值(應(yīng)≤4.5mm/s)和噪音(應(yīng)≤85dB)。問題2:事件2中羅茨鼓風(fēng)機單機試運行存在哪些不足?正確的試運行要求是什么?答案:不足:(1)試運行時間不足:羅茨鼓風(fēng)機屬于容積式風(fēng)機,單機試運行時間應(yīng)≥4h;(2)記錄參數(shù)不完整:除電機電流、出口壓力外,還應(yīng)記錄風(fēng)機轉(zhuǎn)速、軸承溫度(≤70℃)、振動值(≤4.5mm/s)、潤滑油溫度(≤60℃);(3)未進行負載試運行:應(yīng)在額定負載下運行,檢查風(fēng)機風(fēng)量是否符合設(shè)計要求(50m3/min)。正確試運行要求:(1)試運行前:檢查潤滑系統(tǒng)油位(油標1/2~2/3)、冷卻系統(tǒng)通水、電氣保護裝置整定合格;(2)無負載試運行:啟動后空轉(zhuǎn)15min,檢查轉(zhuǎn)向是否正確、有無異常聲響;(3)負載試運行:逐步加載至額定壓力,運行4h,每30min記錄一次參數(shù);(4)試
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