進麻絲剔除機前振槽結(jié)構(gòu)改進(X項)_第1頁
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合肥卷煙廠激勵性績效(X項)申報表申報部門(個人)制絲車間完成部門(個人)制絲車間主要完成人徐從躍、張勝、薛向東、韓旭、王建勛項目簡介合肥卷煙廠制絲車間進麻絲剔除機前振槽的物料穩(wěn)定性直接關(guān)系到后續(xù)的光電除雜機的雜物剔除率以及進料氣鎖的堵料情況,因此對麻絲剔除機前振槽的物料均勻性有很高的要求。然而目前此振槽由于前端過長,且沒有支撐,導(dǎo)致在振槽運行的過程中,容易產(chǎn)生晃動現(xiàn)象。我們針對此問題進行了探討:槽體、篩框在較高頻率振動的情況下工作,槽體、篩框不僅承受被輸送、篩分物料的重量,而且還要承受很大的激振力,因此,槽體、篩框的結(jié)構(gòu)要牢固,不但要有足夠的強度,還要有足夠的整體剛度。為了對振槽下橫梁進行延長,在座板附近采用雙層的鋼板,并在適當(dāng)部位電焊以補強。下橫梁采用槽鋼,并在合適位置輔以鋼板固定。工作亮點取得的效益1、 延長設(shè)備使用壽命,保證設(shè)備的性能可靠性;2、 降低進料氣鎖堵料頻率,維持生產(chǎn)工藝穩(wěn)定性;3、 提高光電除雜機剔除率,維護我廠香煙的優(yōu)良品質(zhì)。

相關(guān)部門意見分管領(lǐng)導(dǎo)意見評選意見附件一、課題背景安徽中煙合肥卷煙廠片煙生產(chǎn)段是制絲生產(chǎn)線的重要組成部分,其生產(chǎn)穩(wěn)定性的高低影響著制絲線的產(chǎn)品水平。然而目前此振槽由于前端過長,且沒有支撐,導(dǎo)致在振槽運行的過程中,容易產(chǎn)生晃動現(xiàn)象,會降低振槽的使用壽命;同時煙葉在振槽上輸送過程中,會出現(xiàn)偏料情況;煙葉的偏料會讓煙葉在下一個環(huán)節(jié)麻絲剔除機上出現(xiàn)布料不均,使得麻絲剔除機的剔除作用大大降低;進而致使在進入光電除雜機的進料氣鎖時,會有較大幾率引發(fā)堵料問題;同時會降低光電除雜機的剔除率,殘存的雜物影響卷煙質(zhì)量。針對這種情況,我們分析側(cè)板和橫梁是槽體、篩框主要的受力構(gòu)件。由于槽體、篩箱是借助側(cè)板支承或吊掛在固定架上,所以側(cè)板承受著物料和篩箱的重量,并將激振力傳送到槽體、篩框的各個部分。下橫梁延長處采用6mmC型18#槽鋼成。它對X-X軸的的慣性矩較大,所以,在垂直方向的抗彎能力較大,但是,它對Y-Y軸的慣性矩較小,不利于承受水平方向的力量。所以,在有可能產(chǎn)生水平方向力量的地方,應(yīng)該適當(dāng)?shù)剡M行補強。二、 改進目標(biāo)1、 改善槽體下橫梁結(jié)構(gòu),延長振槽支撐距離,改善振槽晃動現(xiàn)象;2、 通過偏料狀況的改善減少進料氣鎖的堵料次數(shù);3、 降低片煙段斷流率,提高光電除雜機剔除率。三、 關(guān)鍵對策對于振槽的改進,分析后需考慮如下因素:1、振槽結(jié)構(gòu)的設(shè)計:改善槽體下橫梁結(jié)構(gòu),延長振槽支撐距離,具體設(shè)計圖紙如下。圖一連接板設(shè)計圖紙

glAglA圖二、擺桿設(shè)計圖紙2、安裝材料的選擇:由于原有的振槽前端缺乏支撐導(dǎo)致穩(wěn)定性不佳,因此決定在振槽下橫梁前端進行延長以及加裝一組擺臂,確保振槽支撐的穩(wěn)定性。采用C型18#槽鋼進行延長;同時中間支撐處焊接100*100*10的方管加強槽鋼強度;在槽鋼和振槽原有下橫梁連接處加以Q235厚度為6mm普通碳素結(jié)構(gòu)鋼焊接。圖三、改進后振槽加裝的安裝板3、改進后振槽強度的校核:焊接結(jié)構(gòu)產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力的原因,是由于焊接時結(jié)構(gòu)僅在局部地方受熱,構(gòu)件各部分的變化不均勻,發(fā)生不同程度的膨脹和收縮。因為焊接時金屬受

熱要膨脹,距焊縫越近的地方膨脹越大,但這些膨脹程度不同的金屬是處在同一構(gòu)件上,必然相互牽制和影響。距離焊縫近的金屬在高溫下不能自由地伸展,而被周圍溫度較低的金屬所阻止,這樣,溫度較高的金屬就發(fā)生了壓縮塑性變形,冷卻之后,這部分金屬比原先的尺寸要短??墒牵鋮s時這又受周圍金屬的牽制,不能全部壓縮,造成這部分金屬產(chǎn)生拉應(yīng)力。所以,焊接時金屬受熱不均勻是使構(gòu)件產(chǎn)生內(nèi)應(yīng)力和變形的原因。由于這些內(nèi)應(yīng)力的存在,就降低了構(gòu)件承受動負(fù)荷的能力。在強烈振動下,構(gòu)件容易在內(nèi)應(yīng)力大的地方發(fā)生開裂。因此,我們對重新設(shè)計后的振槽必須進行校核。槽體、篩框上側(cè)板與橫梁上的應(yīng)力的精確計算,可以應(yīng)用彈性結(jié)構(gòu)的有限元素法,并編寫電算程序,通過電子計算機來完成計算工作。但是槽體、篩框側(cè)壁與橫梁的近似計算可按照材料力學(xué)中的方法。先計算篩箱垂直于其底面方向的加速度幅值,并初步確定篩箱承受最大彎曲應(yīng)力的危險斷面,把篩箱沿Y方向劃分工協(xié)作成幾個部分,并計算其質(zhì)量,然后計算出對危險斷面的慣性力矩之和,因此危險斷面的合成彎矩即可計算出,經(jīng)過測算所安裝裝置滿足設(shè)備使用要求。四、改善成果1、減少生產(chǎn)時光電除雜機進料氣鎖的堵料次數(shù),降低片煙生產(chǎn)的斷流率,提髙了生產(chǎn)效率;

改善前月份11月份12月份1月份故障次數(shù)768改善后月份2月份3月份4月份故障次數(shù)100改善前后故障統(tǒng)計表改進前由于堵料導(dǎo)致的斷流率由8.3%降低到改進后的0.3%。同時通過現(xiàn)場測算,當(dāng)進料氣鎖由于偏料出現(xiàn)一次堵料時,疏通到重新生產(chǎn)用時約60分鐘,以制絲車間日投產(chǎn)120000公斤計算,其片煙生產(chǎn)平均需要約16個小時。而通過改善前后的故障數(shù)據(jù)對比來看,按照制絲每月20個生產(chǎn)日計算,平均每天減少故障次數(shù)約為0.35次,相當(dāng)于改善后每天因偏料導(dǎo)致堵料耽誤的生

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